生物蠕動床工藝在煉油廢水處理中的應(yīng)用
慶陽石化公司的廢水處理以前采用傳統(tǒng)活性污泥法,4座曝氣池并聯(lián),水力停留時間短;隨著煉油能力不斷提高,廢水處理量隨之增大,水質(zhì)也發(fā)生了很大的變化,致使處理出水不能穩(wěn)定達標。2006年10月采用蘭州科爾迅化工技術(shù)有限公司的曝氣生物蠕動床工藝進行了改造,經(jīng)過一年多的運行,效果良好,總排口水質(zhì)達到了《污水綜合排放標準》(GB 8978--1996)的一級標準。
1煉油廢水的水質(zhì)、水量
慶陽石化公司廢水處理站的設(shè)計廢水處理量為140m3 /h,其中工業(yè)廢水為100m3/h,生活污水為40m3/h。工業(yè)廢水主要包括常壓裝置、催裂化裝置、氣分三聯(lián)合裝置的含油廢水和原油罐區(qū)、液化氣罐區(qū)脫水以及含硫、含堿廢水,主要含有石油類、烴類、酚、氨氮、硫化物等,屬高濃度有機廢水,處理難度較大。
2曝氣生物蠕動床工藝、構(gòu)造
該工藝是應(yīng)用固定化微生物技術(shù),在高效生物 濾池、生物流化床和接觸氧化池的基礎(chǔ)上發(fā)展而成的污水處理新工藝。曝氣生物蠕動床的池內(nèi)裝填高效懸浮大孔載體并接種高效微生物。載體比表面積大(100m2/g)、孔隙率高(96%);同時,在載體中引人大量的活性和強極性基團,采用固定化技術(shù),將大量變異菌和酶制劑固定在載體上。因此,載體單位體積生物量大,最高達40L,是傳統(tǒng)生物處理工藝的10~20倍。微生物固定化后不易脫落,既提高了生物濃度,又避免了載體堵塞,簡化了工藝流程,使操作管理更加簡單,易于控制,運行成本低。高效微生物是采用生物工程手段對自然微生物進行改性和 強化而得到的,其活性高、適應(yīng)性強,對廢水中難降解物質(zhì)的降解速度約是自然微生物的10倍。
更多內(nèi)容請見附件:

使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”
如果需要了解更加詳細的內(nèi)容,請點擊下載 201206181424167456.zip
下載該附件請登錄,如果還不是本網(wǎng)會員,請先注冊