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德國(guó)AS流程后串聯(lián)栲膠+PDS脫硫的應(yīng)用研究

更新時(shí)間:2009-08-13 16:34 來(lái)源:東獅脫硫技術(shù)網(wǎng) 作者: 朱本啟 孫中良 閱讀:4667 網(wǎng)友評(píng)論0

1、前言

山東兗礦國(guó)際焦化有限公司是一家中外合資企業(yè),年生產(chǎn)能力為200萬(wàn)噸焦炭及20萬(wàn)噸甲醇。焦?fàn)t及化產(chǎn)部分設(shè)備是拆遷德國(guó)凱澤斯圖爾焦化廠建成,甲醇裝置為國(guó)內(nèi)重新設(shè)計(jì)建設(shè)。

2006年12月甲醇全系統(tǒng)流程打通,實(shí)現(xiàn)順利投產(chǎn)。在甲醇系統(tǒng)開(kāi)車后發(fā)現(xiàn)經(jīng)化產(chǎn)凈化后煤氣指標(biāo)無(wú)法滿足甲醇系統(tǒng)原料氣要求,經(jīng)過(guò)公司技術(shù)人員對(duì)系統(tǒng)的全面分析和精心研究、并對(duì)國(guó)內(nèi)多家焦?fàn)t氣制甲醇企業(yè)進(jìn)行考察,2007底公司決定新上一套栲膠法常壓脫硫裝置,現(xiàn)已建成投產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了焦?fàn)t氣制甲醇裝置穩(wěn)定、高效生產(chǎn)。

2、技改原因

公司甲醇裝置投產(chǎn)后,因焦?fàn)t氣的質(zhì)量嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn)。焦?fàn)t氣壓縮機(jī)因焦?fàn)t氣質(zhì)量太差造成事故率高,搶修頻繁,運(yùn)轉(zhuǎn)率低。由于焦?fàn)t氣雜質(zhì)含量高,使得NHD濕法脫硫裝置無(wú)法正常運(yùn)行,NHD 溶液被嚴(yán)重污染,造成干法脫硫劑使用壽命縮短。一年多來(lái)的運(yùn)行情況已清楚表明由于焦?fàn)t氣質(zhì)量問(wèn)題,已造成事故停車多、維修工作量大、甲醇系統(tǒng)開(kāi)工率低、消耗費(fèi)用大、安全隱患多等諸多制約生產(chǎn)的瓶頸問(wèn)題。造成這種狀況的根本原因是德國(guó)這種焦?fàn)t配套的AS流程存在很多的弊端,直接導(dǎo)致氣體成分不合格,達(dá)不到設(shè)計(jì)值。同時(shí)即便達(dá)到設(shè)計(jì)值也滿足不了作為化工原料的條件。

2.1 焦?fàn)t氣含硫、苯、焦油、氨超標(biāo)影響NHD正常運(yùn)行

設(shè)計(jì)要求粗焦?fàn)t氣經(jīng)AS氨法脫酸和脫氨,設(shè)計(jì)指標(biāo)焦油小于20 mg/m3,H2S低于500mg/m3,氨質(zhì)量濃度低于100 mg/m3。但這些指標(biāo)在德國(guó)設(shè)計(jì)中焦?fàn)t氣只是作為燃料氣來(lái)使用,要求不嚴(yán)格。而我們是作為化工原料氣來(lái)使用。焦?fàn)t氣用途的改變,就造成了原設(shè)計(jì)指標(biāo)根本不能滿足現(xiàn)甲醇生產(chǎn)指標(biāo)的要求。因焦?fàn)t氣臟,造成大量硫、苯、焦油、氨、粉塵等雜質(zhì)帶入脫硫塔。在脫硫塔中,被NHD溶液洗滌下來(lái)隨溶液進(jìn)入NHD溶液系統(tǒng)中,既造成NHD溶液性質(zhì)改變,NHD溶液被嚴(yán)重污染,又腐蝕脫硫系統(tǒng)。雖然公司已采取增加過(guò)濾裝置和加堿等方式,每天過(guò)濾幾十袋固體雜質(zhì),效果依然不明顯,設(shè)備腐蝕嚴(yán)重,脫硫效果差。這是影響甲醇生產(chǎn)最大的原因,同時(shí)也帶來(lái)許多安全隱患。

 2.2 焦?fàn)t氣含焦油和萘嚴(yán)重影響壓縮機(jī)正常運(yùn)行

在工廠試車初期,焦?fàn)t氣打氮?dú)膺\(yùn)行,機(jī)器運(yùn)行十分平穩(wěn)。既無(wú)振動(dòng),又無(wú)異常噪聲。開(kāi)車近一個(gè)月沒(méi)有任何故障。但切入焦?fàn)t氣后僅僅幾天時(shí)間,壓縮機(jī)便產(chǎn)生大的振動(dòng),段間超溫,打氣量嚴(yán)重不足,氣缸、活門結(jié)焦,焦油粘連,造成壓縮機(jī)事故頻繁,維修工人疲于搶修。出現(xiàn)這種狀況的主要原因是,焦?fàn)t氣夾帶焦油、萘、粉塵,硫化氫含量高,壓縮時(shí)氣溫升高壓力增大焦油霧氣結(jié)焦,萘在升壓后迅速結(jié)晶,造成壓縮機(jī)過(guò)流部分結(jié)焦、萘堵,使壓縮機(jī)活門、分離器等都無(wú)法正常運(yùn)行,被迫停修。

2.3  由于NHD脫硫不正常,造成干法脫硫催化劑提前失效,影響合成系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行

原設(shè)計(jì)鐵鉬、鐵錳、氧化鋅脫硫聯(lián)合使用壽命1年以上,3年全部更換一遍,F(xiàn)在僅在甲醇裝置設(shè)計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷小于50%負(fù)荷下運(yùn)行一年多,鐵錳、氧化鋅脫硫劑、鐵鉬等催化劑已經(jīng)吸硫飽和,出現(xiàn)硫穿透,被迫提前更換脫硫催化劑。

一年多來(lái)被動(dòng)的生產(chǎn)實(shí)踐充分證明,焦?fàn)t氣用途的改變必須進(jìn)行進(jìn)一步深度凈化處理,才能滿足甲醇系統(tǒng)凈化的需要。這是用生產(chǎn)實(shí)踐換來(lái)的結(jié)論。

3、技術(shù)改造的路線

焦?fàn)t煤氣的精制是進(jìn)甲醇裝置前必須徹底地進(jìn)行煤氣凈化預(yù)處理,公司下定決心,采取措施,對(duì)焦?fàn)t氣預(yù)處理技改項(xiàng)目予以實(shí)施。焦?fàn)t氣預(yù)處理改造后流程方塊圖見(jiàn)圖1。

圖1:焦?fàn)t氣預(yù)處理改造流程方塊圖

 

4、新增栲膠脫硫工藝特點(diǎn)

公司新增栲膠脫硫裝置添加PDS-600脫硫劑配合使用,所以它不僅可以有效脫除H2S,而且對(duì)有機(jī)硫有著較好的脫除效果,噴射再生生成的硫泡沫還可將洗滌液中從焦?fàn)t氣中洗下的焦油、萘和塵帶出。焦?fàn)t氣經(jīng)栲膠脫硫處理后可達(dá)到如下工藝指標(biāo):

處理氣量:66000Nm3/h,H2S<20mg/m3,總硫<95mg/m3,焦油<17mg/m3,奈<0.2g/m3,塵<1.5mg/m3。

新型PDS-600型脫硫脫氰催化劑的催化活性比原PDS提高了一倍,一經(jīng)推廣迅速在氮肥廠、焦化廠、煤氣廠、天然氣廠得到廣泛的應(yīng)用。

公司選用PDS-600的原因:

①PDS催化劑在脫硫和氧化兩個(gè)過(guò)程均有催化作用,氧化過(guò)程較其它脫硫催化劑的氧化速度快。PDS催化劑用量少,鹽濃度達(dá)到一定時(shí),副反應(yīng)速度緩慢,而且副反應(yīng)少,所以不需對(duì)母液進(jìn)行提鹽處理,脫硫液的硫容大,在再生(氧化)設(shè)備中易形成粒子較大的硫泡沫,易浮選,便于硫黃的分離和回收,不堵塔,具有清洗塔的。

②在有栲膠的存在下,H2S脫除率大于98%,有機(jī)硫脫除率大于40%,HCN脫除率在90%以上。脫硫綜合成本及其綜合經(jīng)濟(jì)效益明顯優(yōu)于同類型的產(chǎn)品。PDS-600抗氰化氫能力強(qiáng),選擇性好,硫容大活性高,是PDS原型產(chǎn)品的二倍以上,它可高效、快速脫除高硫煤氣中的H2S、HCN和有機(jī)硫。脫硫過(guò)程在PDS的催化作用下,使煤氣中的H2S轉(zhuǎn)化為硫黃,HCN分解為NH3和CO2。

③脫硫成本低,經(jīng)濟(jì)效益顯著。我公司在參考兗礦魯南化肥廠選用PDS使用情況的基礎(chǔ)上,在摸索了888、PDS-400型等脫硫劑的規(guī)律及機(jī)理性能后,進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過(guò)對(duì)比性研究分析決定選用PDS-600型脫硫催化劑。PDS-600脫硫催化劑活性好,不僅配制溶液簡(jiǎn)單、操作方便,而且成本較低,選擇性好,節(jié)堿。在實(shí)際操作中,把PDS濃度控制在30ppm以下,脫高硫時(shí)可控制到35ppm。

圖2:栲膠脫硫流程簡(jiǎn)圖

 

5、脫硫塔工藝設(shè)計(jì)基本參數(shù)

脫硫塔工藝設(shè)計(jì)基本參數(shù)
溶液循環(huán)量
700m3/h
總處理氣量
70000Nm3/h
入工段煤氣H2S質(zhì)量濃度
1.00g/Nm3
出工段煤氣H2S質(zhì)量濃度
20.00mg/Nm3
溶液循環(huán)量
697.60m3/h
填料高度
18m(6m×3)
填料型號(hào)
QⅡ-Ⅰ型聚丙烯扁環(huán)填料 Φ89 mm×45 mm×3mm
塔徑
Φ5800mm
實(shí)際空塔氣速
0.79m/s
液體噴淋密度
30.3m3/m2·h

 

6、生產(chǎn)操作控制

脫硫的正常與否主要表現(xiàn)在脫硫效率的高低,而脫硫效率的高低最終取決于脫硫的工藝條件。因此脫硫操作的要點(diǎn)主要是在生產(chǎn)過(guò)程中控制最佳的工藝條件。一、經(jīng)常調(diào)整溶液中總釩、總堿、栲膠等各個(gè)組分在規(guī)定的指標(biāo)內(nèi);二、根據(jù)負(fù)荷的變化,適當(dāng)調(diào)整溶液循環(huán)量;三、加強(qiáng)氧化再生,使溶液電位值在規(guī)定范圍,保證富液在噴射再生槽內(nèi)的停留時(shí)間,達(dá)到完全再生的目的。

6.1 溶液組份

溶液組份的好壞是決定脫硫效率高低的先決條件。根據(jù)工藝指標(biāo)及分析數(shù)據(jù)情況,及時(shí)適量(可通過(guò)計(jì)算)補(bǔ)充脫硫過(guò)程中所消耗的原料,以保證溶液在工藝指標(biāo)內(nèi)良性運(yùn)行。

6.2 再生空氣用量

正常情況下液氣比為1:3-1:4,液氣比高,硫代硫酸鈉將被氧化成硫酸鈉,太低,再生不完全,單質(zhì)硫析出太少,副反應(yīng)增多?赏ㄟ^(guò)調(diào)整噴射再生器個(gè)數(shù)及噴射再生器的吸氣口開(kāi)度來(lái)調(diào)節(jié)再生空氣量。

6.3 溶液循環(huán)量

正常情況下脫硫貧液泵流量與富液泵流量應(yīng)保持相對(duì)的穩(wěn)定,即便是焦?fàn)t煤氣減少。在溶液各組份適宜的情況下,焦?fàn)t煤氣負(fù)荷增加,或硫化氫含量增加時(shí),應(yīng)適當(dāng)增加溶液循環(huán)量,以保證氣、液比和脫硫塔的噴淋密度,滿足生產(chǎn)需要,同時(shí)應(yīng)考慮溶液在脫硫塔的析硫時(shí)間和在噴射再生槽氧化時(shí)間(也就是說(shuō)循環(huán)量要兼顧吸收液與再生液的相對(duì)平衡),反過(guò)來(lái)則相反。

6.4 溶液的PH值

因H2S系酸性氣體,因此脫硫液應(yīng)保持一定的PH值,一般控制8.5-9.0,PH值太低,不利于吸收H2S及栲膠溶液的氧化,并會(huì)降低氧的溶解度,溶液再生差.但PH值太高,會(huì)加快副反應(yīng),付鹽生成率高,影響析硫速度,硫回收差且增加堿耗。PH值高低主要取決于總堿度及碳酸鈉的含量,可通過(guò)調(diào)整總堿度及碳酸鈉含量來(lái)調(diào)節(jié)PH值.

6.5 電位值

栲膠法脫硫的吸收和再生是一個(gè)氧化還原過(guò)程,其脫硫溶液是由多種具有氧化還原性物質(zhì)組成的混合溶液,具有一定的電極電位。電位值能較好地反映脫硫生產(chǎn)的情況。電位值低則說(shuō)明溶液氧化再生差以及溶液組分不適宜,溶液中HS-、V+4均相對(duì)較高,電位值高則說(shuō)明溶液氧化再生充分,溶液中V+5、溶解氧均相對(duì)較高。因此從溶液的電位值高低,可準(zhǔn)確簡(jiǎn)便、快速的判定系統(tǒng)吸收及再生的好壞。一般電位值控制在-220~-180mV。

6.6 吸收溫度

當(dāng)溫度大于30℃時(shí)吸收H2S的速度增快,也相應(yīng)地加快了硫黃的析出,但溫度太高時(shí)生成Na2S2O3的副反應(yīng)加劇,析出硫黃顆粒容易造成設(shè)備和管道的堵塞,溫度過(guò)低硫容太小,反應(yīng)不完全脫硫效率低,影響水的平衡。正常情況下控制溫度35-42℃。脫硫溶液溫度太高時(shí),影響系統(tǒng)的水平衡時(shí),可用脫鹽水加以補(bǔ)充降溫,溫度低時(shí)可用蒸汽加熱盤管通蒸汽升溫脫硫液。

6.7 副反應(yīng)物的生成

在脫硫過(guò)程中,不可避免的要發(fā)生副反應(yīng),如副產(chǎn)物含量高到一定程度將會(huì)影響正常生產(chǎn),因此應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo),加強(qiáng)溶液管理,穩(wěn)定工藝操作,對(duì)廢液的回收,應(yīng)作分析,在規(guī)定指標(biāo)之內(nèi)方可收回,保證系統(tǒng)溶液的副反應(yīng)物相對(duì)穩(wěn)定在許可的范圍內(nèi)。

6.8 PDS-600脫硫劑工藝要求及使用方法

①煤氣脫硫(以純堿為吸收劑)工藝要求:

總堿度:0.3-0.6N(16-32g/L),Na2CO3≥5g/L。

溶液PH值:8.2-9.0。

溶液溫度:35, -42℃。

PDS-600的濃度:10-30ppm。

溶液在再生氧化槽的停留時(shí)間12-20分鐘。

再生槽空氣吹風(fēng)強(qiáng)度:40-80 m3/(m2·h)。

②原始開(kāi)車時(shí)溶液的配制:在溶液制備槽中加入軟水和純堿,按每立方米堿液中加入3kg PDS-600計(jì)量,加入空氣攪拌徹底溶解后,即可打入貧液槽用軟水稀釋至規(guī)定濃度后待用。

③正常生產(chǎn)時(shí)一定要均勻添加,這是保證效果、降低消耗量、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。

7、裝置投運(yùn)后運(yùn)行效果

自從2008年10月常壓脫硫技改項(xiàng)目投用后,脫硫系統(tǒng)存在的問(wèn)題基本得到解決。由于AS系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,常壓脫硫入口煤氣H2S質(zhì)量濃度在500~2000 mg/Nm3范圍內(nèi)波動(dòng),常壓脫硫出口煤氣中H2S含量大幅降低。

①出脫硫塔煤氣H2S質(zhì)量濃度降低到50mg/Nm3,總硫質(zhì)量濃度降低到≤50mg/Nm3,脫硫效率達(dá)到95%以上,保證了生產(chǎn)甲醇原料氣質(zhì)量。

②再生效果良好,泡沫均勻適中、易分離、脫硫液組分容易控制,懸浮硫控制在0.5 g/L以下。

③由于凈化后煤氣總硫基本控制在30~50mg/Nm3,完全滿足進(jìn)干法脫硫原料氣質(zhì)量要求,所以我們將甲醇系統(tǒng)的NHD濕法脫硫裝置停運(yùn),節(jié)約了NHD濕法脫硫化工原料費(fèi)用及裝置運(yùn)行成本。由于焦?fàn)t氣壓縮機(jī)檢修頻率大大減少,大幅降低了檢修費(fèi)用。煤氣質(zhì)量的改善同樣延長(zhǎng)了甲醇車間干法脫硫催化劑的使用壽命。

④甲醇?jí)嚎s機(jī)活門更換次數(shù)大大減少,拆檢后發(fā)現(xiàn)氣缸、活門非常干凈,基本沒(méi)再發(fā)生焦油粘連及結(jié)焦情況,焦?fàn)t氣壓縮機(jī)運(yùn)行正常。

⑤栲膠脫硫系統(tǒng)生產(chǎn)穩(wěn)定,易于操作,保證了甲醇生產(chǎn)裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。

8、結(jié)論

栲膠脫硫項(xiàng)目的建成應(yīng)用,大大改善了甲醇生產(chǎn)的狀況。也充分驗(yàn)證了栲膠+PDS-600脫硫劑對(duì)焦?fàn)t煤氣凈化的良好效果。通過(guò)這次技術(shù)改造,大大降低了甲醇生產(chǎn)成本,提高了甲醇產(chǎn)量,同時(shí)也省去了焦?fàn)t氣壓縮機(jī)、NHD濕法脫硫脫硫頻繁檢修的費(fèi)用和干法脫硫催化劑壽命縮短造成的損失。本技術(shù)應(yīng)用在國(guó)際焦化公司7.63米焦?fàn)t煤氣凈化中,運(yùn)行至今整體運(yùn)行狀況良好,取得了顯著的效果,節(jié)約了大量成本。

這次技術(shù)改造項(xiàng)目為公司穩(wěn)定生產(chǎn)和完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提供了保證,間接為公司帶來(lái)更好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益。

栲膠溶液中加入PDS-600催化劑配合使用,脫硫效率高,消耗少,脫硫效率≥95%。 正常運(yùn)行情況下,副反應(yīng)穩(wěn)定且生成率低,提鹽容易,無(wú)毒性,減少了定期置換、排放脫硫液,減輕了環(huán)境污染和改善了勞動(dòng)條件。 PDS-600脫硫劑硫容量大,脫硫效率穩(wěn)定,不堵塔,硫泡沫易分離和回收。 盡管副鹽的增長(zhǎng)較為緩慢,但副鹽濃度超過(guò)一定限度,會(huì)影響脫硫效果,因此在生產(chǎn)中應(yīng)注意控制鹽類的累積。如能提高再生塔鼓風(fēng)強(qiáng)度到100m3/(m2·h),使脫硫液得到良好的浮選和再生,脫硫效率可以進(jìn)一步提高。

栲膠+PDS脫硫在焦?fàn)t煤氣凈化中運(yùn)用效果較為理想,運(yùn)行成本低,是一種值得推廣應(yīng)用的煤氣凈化技術(shù),尤其是在對(duì)煤氣質(zhì)量要求嚴(yán)格的焦?fàn)t氣制甲醇工藝中更能體現(xiàn)出其應(yīng)用價(jià)值。

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