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云南某淀粉廠淀粉廢水處理工程設(shè)計

更新時間:2009-12-21 13:27 來源: 作者: 閱讀:3116 網(wǎng)友評論0

1 概述

云南某淀粉有限公司是一家致力于馬鈴薯產(chǎn)業(yè)化運作的專業(yè)性公司,公司業(yè)務(wù)涉及馬鈴薯種植、研發(fā)、良種繁育、馬鈴薯制品加工、生產(chǎn)設(shè)備等多個領(lǐng)域,該廠每天排放廢水總量為2100m3/d。淀粉廢水主要成分為淀粉、蛋白質(zhì)和糖類,是一種高濃度、高酸性的有機(jī)廢水,如果該廢水直接排放到水體中,會造成嚴(yán)重的水體污染。在本工程應(yīng)用中,采用新進(jìn)水指標(biāo)如表1。

表1  主要設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)表

COD(mg/L)
BOD5(mg/L)
SS(mg/L)
PH
22750
11000
3100
6-7


2 排放水質(zhì)目標(biāo)

設(shè)計出水水質(zhì)達(dá)到國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)的一級標(biāo)準(zhǔn),見表2。

表2  主要設(shè)計出水水質(zhì)指標(biāo)表

COD(mg/L)
BOD5(mg/L)
SS(mg/L)
PH
≤100
≤30
≤70
7-8

3 工程設(shè)計

3.1  工藝流程

在淀粉生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水含有淀粉、糖類、蛋白質(zhì)、有機(jī)酸等溶解性有機(jī)物質(zhì),小顆粒淀粉、纖維等不溶性細(xì)小顆粒有機(jī)物及泥砂等無機(jī)物。為了減輕后續(xù)處理構(gòu)筑物的處理負(fù)荷,保護(hù)后續(xù)處理設(shè)施,應(yīng)在馬鈴薯輸送、清洗排放的廢水預(yù)處理處理設(shè)施的前端安裝旋轉(zhuǎn)沉沙池、格柵等,以截留原污水中較大的懸浮物或漂浮物、去除廢水中泥沙。而在主生產(chǎn)線排放細(xì)胞液廢水中,需要通過沉淀、淺層氣浮等物理方法去除懸浮物、膠體物質(zhì)及部分有機(jī)物,同時回收植物蛋白飼料等[1]。

原水的BOD/COD=0.48>0.3,屬高濃度可生化有機(jī)廢水,故可采用生化處理方法。由于原水的BOD較高,要求達(dá)到的處理效果也較高,擬采用厭氧一好氧的處理路線。厭氧法處理高濃度有機(jī)廢水較經(jīng)濟(jì),既節(jié)能又可回收沼氣。廢水中難降解的COD經(jīng)厭氧處理后轉(zhuǎn)化為較易降解的COD,高分子有機(jī)物轉(zhuǎn)化為低分子有機(jī)物,但出水有機(jī)物濃度仍較高,達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn)。好氧生物處理法工藝成熟、穩(wěn)定性好、出水水質(zhì)較好。因此,采用厭氧一好氧的處理路線較合理?傮w方案為如圖1所示。

圖1  總體工藝流程圖

3.2  主體構(gòu)筑物設(shè)計參數(shù)

整個工程包括預(yù)處理部分、厭氧部分、好氧部分和污泥處理系統(tǒng)。主要處理構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)見表3。

表3  主要構(gòu)筑物設(shè)計參數(shù)

構(gòu)筑物
設(shè)計參數(shù)
高效氣浮池
SJF4400型氣浮池
水解酸化池
停留時間HRT=12h
EGSB池
停留時間HRT=20h
CASS池
停留時間HRT=24h
污泥濃縮池
停留時間HRT=12h
脫水車間
75m2
鼓風(fēng)機(jī)房
100 m2


4.工程運行

厭氧膨脹顆粒污泥床(Expanded Granular Sludge Bed,EGSB)反應(yīng)器的接種污泥主要來自于污水處理廠的厭氧脫水污泥。接種量為160噸,接種后測量罐內(nèi)的污泥質(zhì)量濃度(MLSS)約為20g·L-1。由于淀粉廢水的酸度較大,有機(jī)物含量較高,如果在IC反應(yīng)器啟動初期進(jìn)水濃度過高,將對產(chǎn)甲烷菌產(chǎn)生抑制,不利于反應(yīng)器的快速啟動,因此在EGSB反應(yīng)器內(nèi)循環(huán)形成之前應(yīng)采用較低的進(jìn)水濃度進(jìn)水。采用將反應(yīng)器進(jìn)水與出水或清水以1:1的體積比稀釋至COD的質(zhì)量濃度為3500mg·L-1左右,稀釋后pH在4.5~5.0之間。為提高反應(yīng)器內(nèi)的pH值,加快啟動的進(jìn)程,可在進(jìn)水中加入NH4HCO3將pH值調(diào)至5.0~6.0。反應(yīng)器初始進(jìn)水有機(jī)進(jìn)水負(fù)荷COD為750kg·d-1,出水COD的質(zhì)量濃度為500mg·L-1左右,15d后降低到300mg·L-1,去除率高達(dá)90%。穩(wěn)定運行一段時間后可逐步增加進(jìn)水負(fù)荷直至到設(shè)計有機(jī)負(fù)荷。在啟動一定時間,當(dāng)反應(yīng)器內(nèi)循環(huán)形成后,由于內(nèi)循環(huán)對pH的緩沖作用,將不再在進(jìn)水加入NH4HCO3調(diào)節(jié)pH。

在反應(yīng)器啟動過程中,每天測定反應(yīng)器出水COD及其去除率、揮發(fā)性脂肪酸(VFA)、pH等指標(biāo),并定期測定反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度,觀察污泥形態(tài)變化。當(dāng)COD去除率大于80%,VFA的質(zhì)量濃度小于400mg·L-1,pH高于6.60,產(chǎn)氣量正常時可認(rèn)為反應(yīng)器運行正常。當(dāng)監(jiān)測指標(biāo)超標(biāo)時應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。

CASS工藝的啟動過程為:首次加入?yún)捬醭鏊,加入部分清水將水位調(diào)至最大,開始進(jìn)行曝氣。曝氣和沉淀交替進(jìn)行,即曝氣2h后沉淀2h,然后再曝氣2h沉淀2h。定期去樣測定COD,當(dāng)COD去除率達(dá)到80%以上時即可排水,2d為一個周期,培養(yǎng)約3周后,改為1d一個周期。如此培養(yǎng)20d后,污泥呈現(xiàn)土黃色,沉淀后上層清液為黃綠色,表明活性污泥已經(jīng)培養(yǎng)成功。

3.2  運行效果

調(diào)試運行成功后,對各處理單元進(jìn)行連續(xù)10d每天取樣2次的定期監(jiān)測。各處理單元的處理效果見表4。

表4  處理單元各項處理結(jié)果

處理單元
指標(biāo)
CODCr
BOD5
SS
沉淀池
水解酸化池
進(jìn)水(mg/l)
22750
11000
3100
出水(mg/l)
<15925
<8800
<1550
去除率(%)
>30
>20
>50
EGSB
進(jìn)水(mg/l)
<15925
<8800
<1550
出水(mg/l)
<1200
<880
<465
去除率(%)
>92.5
>90
>70
CASS
進(jìn)水(mg/l)
<1200
<880
<465
出水(mg/l)
<100
<30
<70
去除率(%)
>91.6
>96.6
>85
總?cè)コ?/div>
(%)
>99.6
>99.7
>97.7

5 問題及討論

1)EGSB反應(yīng)器設(shè)計進(jìn)水水溫為35℃左右,由于淀粉廢水水量較大且水溫較低,因此當(dāng)水溫低于設(shè)計水溫是應(yīng)進(jìn)行加熱使其達(dá)到設(shè)計水溫方可進(jìn)水,并在運行過程中將水溫逐步增高到43~45℃,即在傳統(tǒng)認(rèn)為的高溫厭氧區(qū)與中溫厭氧區(qū)之間。運行實踐證明,EGSB反應(yīng)器的處理效率與沼氣產(chǎn)率都比中溫的時候高。分析認(rèn)為在厭氧微生物中存在一個從中溫到高溫的連續(xù)菌種鏈,在長期的運行過程中,適應(yīng)45℃的厭氧菌群成了優(yōu)勢菌。(

2)在EGSB反應(yīng)啟動過程中采用間歇脈沖式進(jìn)水方式。一方面這種進(jìn)水方式增加了反應(yīng)區(qū)的升流速度,改善了傳質(zhì)效率。另一方面均勻的分布有機(jī)負(fù)荷,增強(qiáng)了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
 
6 工程效益

6.1  環(huán)境效益

本工程建成之后每年去除COD高達(dá)2500噸,大大減輕了水體污染,為企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展鋪平了道路;同時也對區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境的改善都產(chǎn)生了積極的作用。

6.2  經(jīng)濟(jì)效益

工程總投資753.63萬元。工程建成后沼氣利用獲得的經(jīng)濟(jì)效益為80萬元,運行費主要包括燃料費、人工費、電費、折舊費、維修費等。處理成本1.1元/m3(水)。

參考文獻(xiàn)

[1]李善平,甘海南.淀粉廢水處理的運行與管理[M].北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,2000.
[2]沈耀良,王寶貞.廢水生物處理新技術(shù)[M].北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,1999.
 

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