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先進(jìn)pH值控制系統(tǒng)在化工行業(yè)污水預(yù)處理單元上的應(yīng)用

更新時(shí)間:2009-08-20 17:16 來源:沈陽卡斯特科技發(fā)展有限公司 作者: 姚偉清 郜維松 張曉軍 閱讀:2314 網(wǎng)友評(píng)論0

1 概述

撫順乙烯化工有限公司乙烯裝置廢堿氧化系統(tǒng)排放的廢堿液、急冷系統(tǒng)排污水、儲(chǔ)運(yùn)排污水、丁烯裝置排放生產(chǎn)廢水及乙烯化學(xué)池排放的廢堿液進(jìn)入中和池后,通過pH值自動(dòng)監(jiān)測儀表對(duì)廢水的pH值進(jìn)行監(jiān)測,并通過控制系統(tǒng)由注酸泵自動(dòng)向中和池中注酸,控制污水pH值6~9,然后流入調(diào)節(jié)池中與含油污水混合,經(jīng)導(dǎo)流池后進(jìn)入隔油池,采用API方式除油,廢油裝桶外售,除油后的污水進(jìn)入提升池,通過提升泵送到污水場進(jìn)行生化處理。原設(shè)計(jì)處理能力30噸/小時(shí),14萬噸/年乙烯裝置擴(kuò)能改造后,預(yù)處理單元處理能力擴(kuò)到60噸/小時(shí)。

由于生產(chǎn)狀況不同,排放污水的流量和含堿量有較大的波動(dòng),尤其在化學(xué)池污水大量排放時(shí)對(duì)控制系統(tǒng)的沖擊很大。

2 原控制系統(tǒng)狀況和存在的問題

2.1 原控制系統(tǒng)的狀況

我車間中和池外排污水pH值原控制系統(tǒng)為結(jié)點(diǎn)控制。即在2#中和池中有一臺(tái)pH檢測儀,其信號(hào)送入操作室,通過接點(diǎn)控制器控制P4注酸泵啟停電機(jī)。操作工可根據(jù)外排污水pH值情況,設(shè)定啟停的pH值,當(dāng)外排污水pH值漲到設(shè)定pH值時(shí),P4泵啟動(dòng)開始注酸,當(dāng)外排污水pH值降到設(shè)定pH值時(shí),P4泵關(guān)閉停止注酸。P3泵為手動(dòng)啟停泵,作為應(yīng)急備用。

2.2 存在的問題:

1)由于排入的污水含有堿性和油脂,造成探頭腐蝕和污染, pH值傳感器壽命短,成本高,精度差
2)外排污水pH值波動(dòng)大,常在5~11之間波動(dòng),經(jīng)常出現(xiàn)污水排放超標(biāo)的現(xiàn)象。
3)當(dāng)大的干擾出現(xiàn)時(shí)(化學(xué)池污水大量排放時(shí))現(xiàn)有控制系統(tǒng)無法控制pH值,需要操作工現(xiàn)場手動(dòng)啟動(dòng)備用泵(P3泵),若發(fā)現(xiàn)不及時(shí),將導(dǎo)致污水排放超標(biāo)。

3 控制改造的方案

3.1 原控制系統(tǒng)問題分析和選型

3.1.1 pH值傳感器

改造前的pH值傳感器采用旋轉(zhuǎn)式清洗刷清洗探頭附著污物造成探頭磨損,同時(shí)使檢測信號(hào)產(chǎn)生不確定的漂移。傳感器密封不嚴(yán),導(dǎo)致電路部分被堿性氣體腐蝕,變送器信號(hào)不穩(wěn)定。改造選用的pH值傳感器由德國Endrss+Hauser公司生產(chǎn),原裝進(jìn)口的成熟技術(shù)產(chǎn)品。該傳感器抗污染,易清洗(能自動(dòng)清洗),工作穩(wěn)定可靠,壽命長,易損配件便宜;探頭帶有憎污PTFE隔膜專利產(chǎn)品,可消毒,防止阻塞;清洗頭能完成清洗過程,保證探頭不受污染;加長參比腔可以加長使用壽命,確保長期穩(wěn)定性。采用專用電纜,確保數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠;變送器直接掛墻,操作簡單、使用安全,防爆。

3.1.2 控制器

接點(diǎn)控制方式無法滿足使用需要,改造后采用連續(xù)調(diào)節(jié)控制的方式。pH值的連續(xù)調(diào)節(jié)控制在傳統(tǒng)控制方法中一直是一個(gè)難題。pH值自身的非線性特征與中和過程的大滯后疊加,使連續(xù)控制更加困難。應(yīng)該采用先進(jìn)調(diào)節(jié)控制器。為了保證調(diào)節(jié)效果,方案使用了無模型自適應(yīng)(MFA)控制技術(shù)。

原現(xiàn)場采用分離儀表控制,因此方案選擇的CyboCon CE,是美國博軟公司將強(qiáng)大的無模型自適應(yīng)(MFA)控制技術(shù)與Microsoft Windows CE實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)結(jié)合起來,嵌入GEFanuc公司的FC2000工業(yè)平臺(tái),是一種即插即用式、功能強(qiáng)大的一體化先進(jìn)控制器。可以通過其自帶的I/O通道直接與一次儀表連接;觸摸屏顯示器完成控制組態(tài)和調(diào)節(jié)趨勢顯示;內(nèi)置的控制邏輯算法實(shí)現(xiàn)連續(xù)、間歇控制邏輯的組態(tài)。MFA控制算法可以有效地解決pH值控制問題,特別是可以解決pH+大滯后控制難題,同時(shí)由于MFA控制算法的強(qiáng)制在線自學(xué)習(xí)的特征,使控制改造可以在不影響生產(chǎn)的條件下直接調(diào)試和投運(yùn)。

為了實(shí)現(xiàn)P3泵連續(xù)調(diào)節(jié)控制,加裝變頻調(diào)速器作為調(diào)節(jié)執(zhí)行器,通過調(diào)整P3泵的轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)加酸量的控制。

3.1.3 控制邏輯

應(yīng)考慮將P3泵的連續(xù)控制與P4泵的接點(diǎn)控制形成自動(dòng)連鎖。

考慮到污水處理過程中污水的堿性和流量有較大的變化,而變頻調(diào)速技術(shù)有其應(yīng)用的限制,即當(dāng)輸出頻率低于工頻的20%時(shí),電機(jī)較易發(fā)熱,這就意味著最大與最小處理能力的比值不能超過5。但現(xiàn)場工況的考察結(jié)果表明,這樣的處理能力是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。方案選擇了雙泵工作方案,即P4泵作常穩(wěn)態(tài)的連續(xù)調(diào)節(jié),并限制其不在工頻的20%以下工作,必要時(shí)可關(guān)閉該泵;P3泵作為P4泵的補(bǔ)充,在P4泵的能力不夠時(shí)開啟。

設(shè)計(jì)中必須考慮通過一套控制邏輯實(shí)現(xiàn)上述目的。初步設(shè)計(jì)利用CyboCon CE的邏輯模塊組成控制邏輯,其主要原理是:在設(shè)定值的上下各設(shè)一個(gè)帶,形成pH值的上下限,上限與變頻器輸出頻率構(gòu)成邏輯控制P3泵的啟停,下限與變頻器輸出頻率構(gòu)成邏輯控制P4泵的啟停。中間作為連續(xù)調(diào)節(jié)區(qū)。

3.2 改造方案

P4加酸泵、pH傳感器、變頻調(diào)速器和CyboCon CE的MFA先進(jìn)調(diào)節(jié)器共同構(gòu)成pH值控制回路,對(duì)污水pH值進(jìn)行連續(xù)調(diào)節(jié)。MFA先進(jìn)調(diào)節(jié)器的應(yīng)用,可以克服控制系統(tǒng)中的大滯后和非線性。當(dāng)P4泵接近滿量程工作狀態(tài)時(shí),自動(dòng)啟動(dòng)P3加酸泵作為補(bǔ)充。

4 改造的效果

按照上述方案在不影響正常生產(chǎn)的條件下實(shí)施,控制系統(tǒng)經(jīng)簡單在線調(diào)試后,即達(dá)到如下效果:
1)采用新型pH傳感器探頭后,測量準(zhǔn)確,長時(shí)間使用測量值未發(fā)生漂移,探頭成本低、壽命長。
2)污水實(shí)現(xiàn)全部達(dá)標(biāo)排放:正常工況的波動(dòng)中,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)排放,排放值為pH=設(shè)定值±0.15;在化學(xué)池污水大量排放時(shí),P4泵與P3泵實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖控制達(dá)到工藝要求的排放指標(biāo)。

5 改造的意義

應(yīng)該看到,對(duì)于pH值的控制不僅是污水排放的需要,在大量的化工生產(chǎn)裝置中pH值是否穩(wěn)定直接影響裝置的安全生產(chǎn)和設(shè)備腐蝕(如乙烯裝置的急冷注堿單元),因此,有效地控制pH值有著較大的經(jīng)濟(jì)效益。

通過本次改造,解決了該廠污水排放pH值超標(biāo)問題,同時(shí),為解決長期困擾化工企業(yè)的pH值無法在滿足工藝要求的情況下實(shí)現(xiàn)連續(xù)自動(dòng)調(diào)節(jié)問題提供了一種切實(shí)可行的方法.

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