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精確氣流量控制在污水生物處理工藝中的應(yīng)用

更新時間:2009-08-21 14:27 來源: 作者: 閱讀:2798 網(wǎng)友評論0

一 污水生物處理工藝及曝氣控制

周一軍先生,上海工業(yè)自動化儀表研究所副總工程師、上海西派埃自動化技術(shù)工程有限公司總經(jīng)理;范岳峰先生,上海昊滄系統(tǒng)控制技術(shù)有限責任公司總經(jīng)理;王建華先生,上海桃浦工業(yè)區(qū)污水處理廠廠長。生物處理過程是個復雜的生物化學反應(yīng)過程,通過曝氣維持好氧環(huán)境是其中一個非常重要的環(huán)節(jié)。不同的工藝,曝氣的方式也有所不同,但是在幾乎所有的采用活性污泥生物處理工藝的污水處理廠中,鼓風曝氣是能耗最大的環(huán)節(jié)。從一些國內(nèi)的污水處理廠耗電量來看,曝氣環(huán)節(jié)占據(jù)了總耗電量的50~70%,所以曝氣系統(tǒng)的精細化控制改造對整個污水處理廠的節(jié)能運行意義重大。

1. 污水生物處理工藝

從工藝處理流程整體來分析,城市污水處理過程控制由于進水流量、進水水質(zhì)在時間上的不固定性,加上生化反應(yīng)過程還受到季節(jié)、溫度和天氣的影響,污水處理系統(tǒng)具有參數(shù)維數(shù)高和高度非線性的特點;而且,污水處理工藝中存在大時滯,系統(tǒng)平衡難以在短時間內(nèi)達到;輸入量有隨機特性,建立污水處理系統(tǒng)的精確數(shù)學模型較為困難。因此,精確曝氣流量控制對污水處理行業(yè)來說是一項復雜的研究和實踐課題。為了達到按生物處理過程需要供氣、減少生物反應(yīng)池中DO值的波動波幅、使生物處理過程處于最佳狀態(tài),即:污水處理既達到既定的排放標準,又能節(jié)約曝氣能耗,就有必要研究基于模型的精確控制技術(shù)。

2. 大多數(shù)污水處理廠曝氣系統(tǒng)現(xiàn)狀

國內(nèi)大多數(shù)污水處理廠的曝氣系統(tǒng)采用了兩類簡單的控制回路來自動或人工控制曝氣。一是采用溶解氧(DO)檢測儀和電動調(diào)節(jié)閥作為簡單的控制回路,當生化反應(yīng)池內(nèi)的DO值大于某一個設(shè)定值時,關(guān)閉電動蝶閥;當DO值小于某一個設(shè)定值時則打開電動蝶閥。二是采用PID進行定值調(diào)節(jié),根據(jù)池中溶氧儀的DO反饋信號與DO設(shè)定值進行比較,將偏差通過PID運算后傳給閥門的行程控制器調(diào)節(jié)閥門的開度,進而控制池內(nèi)的DO值。
  
傳統(tǒng)控制方法的缺點在于:一是由于時間延遲,即從開始曝氣到池內(nèi)DO變化需要一段時間,造成溶解氧的控制波動很大;二是傳統(tǒng)方法能耗高,為了保證安全運行,系統(tǒng)的DO設(shè)定值只能保持在較高的數(shù)值上,保持了過大的余度而造成浪費;三是過大的波動會使得池內(nèi)的生物環(huán)境不穩(wěn)定,干擾生物系統(tǒng)的工作。
  
AVS精確曝氣流量控制系統(tǒng)以解決上述問題為目標,以下將對其進行詳細說明。

二 AVS精確曝氣流量控制系統(tǒng)控制原理

目前,城市污水生物處理工藝較多采用的是厭氧—好氧(A1—O除磷)和缺氧—好氧(A2—O脫氮)組合工藝流程的活性污泥法,底部曝氣和立式曝氣是好氧流程的主要兩種充氧手段,而且大部分采用鼓風機組底部曝氣。

1. 性能配置

AVS精確曝氣流量控制系統(tǒng)是一個集成的曝氣控制系統(tǒng),它由系統(tǒng)控制單元、帶執(zhí)行機構(gòu)的曝氣流量調(diào)節(jié)閥、熱值氣體流量計、壓力變送器和液位計等組成。系統(tǒng)功能上由生物處理過程建模模塊、曝氣流量配氣建模模塊和曝氣流量控制回路3個部分組成。
  
該系統(tǒng)以曝氣流量信號作為控制信號,溶解氧、進水CODcr、BOD5和氨氮信號作為輔助控制信號,經(jīng)過生物處理過程模型和歷史數(shù)據(jù)綜合處理,得出系統(tǒng)需要的曝氣量;系統(tǒng)同時根據(jù)實際的曝氣輸送管道分布等負載大小,經(jīng)曝氣流量配氣模塊處理,提供給鼓風機組控制系統(tǒng),使鼓風機組處于所要求的工況狀態(tài)來提供空氣供給量,系統(tǒng)可根據(jù)實際負載狀況自行調(diào)整設(shè)定值的大;曝氣流量控制回路為基本就地控制回路,由電動流量調(diào)節(jié)閥、熱值氣體流量計和模型給定的瞬時設(shè)定流量組成回路,可快速、準確地根據(jù)實際的負荷波動調(diào)節(jié)空氣供給量,使生物池的每一部分都能達到高效。從而減少生物反應(yīng)池中DO值波動,達到精確曝氣的控制目標。
  
系統(tǒng)中曝氣流量配氣模塊對流量調(diào)節(jié)性能和空氣壓力損失的關(guān)系進行了平衡。電動流量調(diào)節(jié)閥在全開情況下壓力損失比較小,但隨著開度的減小壓力損失會逐步上升。出于優(yōu)化運行和節(jié)能的考慮,需盡量使電動流量調(diào)節(jié)閥在大開度工況條件下工作,減少因壓力損失造成的能源損耗,尋找最優(yōu)閥門開度組合(最小的壓力損失),并在此條件下給出鼓風機允許的最小輸出壓力。曝氣控制系統(tǒng)的整體流量控制精確度達5%,振蕩小。生物反應(yīng)池的空氣總管處安裝壓力變送器,為檢測管道漏損、閥門泄漏、曝氣頭堵塞等異,F(xiàn)象提供了分析工具。
  
AVS精確曝氣控制系統(tǒng)提供3種運行模式,即本地自動控制、人工強制控制和安全模式,并提供通信接口,支持數(shù)據(jù)遠傳。本地自動控制是推薦控制方式,用于污水廠污水處理工藝正常運行、精確曝氣控制系統(tǒng)的熱值氣體流量計、DO溶氧儀、壓力傳感器工作正常情況下,具有最大的節(jié)氣效能;人工強制控制是在污水廠污水處理工藝處于非正常運行條件下,例如污水負荷突然大幅度改變、污水含有有毒物質(zhì)、生化反應(yīng)池處于異常狀態(tài)等情況下,直接允許人工操縱的控制方式;安全模式是一種大余度的自動控制方式,用于污水廠污水處理工藝經(jīng)常處于大擾動條件下,比如進水的污水負荷較大范圍的經(jīng)常性變動、進入生化反應(yīng)池的水量有較大的變化情況下,大余度控制的本質(zhì)是提高系統(tǒng)抵抗大擾動的能力,提高安全運行系數(shù)。

2. 精確曝氣流量控制原理

生物處理是污水處理過程中最重要的工藝處理環(huán)節(jié),即通過人為地維持好氧環(huán)境(好氧氧化法),使曝氣池(好氧流程)內(nèi)氧含量處于可接受的范圍。在這個范圍內(nèi),曝氣池中的微生物將維持一系列的生化過程,使污水中的目標物質(zhì)(BOD5、CODcr、總磷TP、總氮TN)含量降低,從而達到排放要求。
  
為了對曝氣池溶解氧(DO)環(huán)境進行精確的控制,要對DO的動態(tài)平衡有充分的認識,其包含兩個過程:一是氧擴散過程,在鼓風曝氣系統(tǒng)中主要體現(xiàn)為空氣從曝氣池底部的曝氣頭釋放后,空氣中的氧氣從氣相向液相中轉(zhuǎn)移。二是氧消耗過程,這個過程綜合了好氧處理過程的各種環(huán)節(jié),包括有機碳去除過程、生物脫氮、生物除磷等,DO的消耗是由上述過程綜合作用的結(jié)果。由于污水廠的進水水質(zhì)和水量是變化的,在特定的時間段內(nèi)其耗氧量也是變化的,只有使該時段內(nèi)的供氧量和耗氧量相均衡,才能保證處理環(huán)境的穩(wěn)定,保證出水水質(zhì)。
  
AVS精確流量控制過程包括兩個主要部分內(nèi)容:
  
(1)生物處理模型的設(shè)計建模過程,即通過對某一特定污水處理廠的歷史運行數(shù)據(jù)(如:進水、BOD5,CODcr, SS、TP,TN(NH3-N)等)或在線運行數(shù)據(jù)進行匯總統(tǒng)計和分析處理,確定該污水廠生物處理過程的一些特征參數(shù)和補償參數(shù)。再通過仿真,檢驗這些特征參數(shù)的有效性。通過這個過程,基本可以獲得該污水處理廠的水平衡(包含污水負荷)、泥(底物)平衡、氣(曝氣)平衡過程的穩(wěn)態(tài)值及其擾動特征,同時需要考慮一些額外的環(huán)境影響因素,如:溫度、pH值、固體懸浮物MLSS組分等。
  
(2)在線實時控制過程,即通過建模過程中獲得的特征參數(shù)和補償參數(shù),經(jīng)模型計算得出當前需要的曝氣量,按該氣量進行精確控制。在控制中需要3種類型的數(shù)據(jù):經(jīng)過對歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析后獲得的特征參數(shù),由各種擾動帶來的補償參數(shù),在線數(shù)據(jù)。比如冬天和夏天溫度不同造成氧消耗特征明顯不同,池底沉淀物濃度變化也會對氧消耗帶來很大影響。在線數(shù)據(jù)又分為前置數(shù)據(jù)以及目標數(shù)據(jù),前置數(shù)據(jù)是對一些可能會造成擾動的輸入進行提前測量,比如水量變化、pH值等水質(zhì)變化,當AVS獲得這些在線數(shù)據(jù)后會提前進行抑制操作,而不是等到DO值發(fā)生變化后再進行調(diào)節(jié);目標數(shù)據(jù)是DO值,系統(tǒng)會對DO值進行跟蹤以確定控制結(jié)果。需要指出的是,AVS并非嚴格依賴DO值進行控制,即使在溶氧儀不準確或損壞的情況下,按照模型中的歷史數(shù)據(jù)及某些前置參數(shù),仍然可以確保曝氣池安全運行,只不過加大抵抗擾動的安全控制余度,表現(xiàn)為DO的真實平均值上升。

三 AVS是基于模型的精確控制

污水處理廠生物處理工藝全過程的建模包括:氧擴散過程、微生物呼吸過程、有機碳的吸附過程、氨氮反硝化過程、污泥的回流過程、水力學過程、處理過程中的擾動處理過程(比如pH值變化、進水的有機物濃度變化、水力擴散過程、溫度變化、測量誤差等干擾)。

1. 動力學模型

為了進行有效和精確的控制,我們有必要對污水處理的全過程進行分析,但是通常DO是快時標變量,其動力學特性是非線性和時變的,依賴簡單控制回路的傳統(tǒng)控制方法無法解決精確控制的問題。必須建立可靠的動力學模型,該模型應(yīng)包含歷史經(jīng)驗,其控制參數(shù)將會隨著對擾動的測量進行增益調(diào)節(jié),本質(zhì)上形成曝氣流量和生化反應(yīng)池內(nèi)DO值和分布的可靠關(guān)系,但該關(guān)系是非線性和時變的。典型的生物處理有機碳去除工藝可簡化為如圖2所示的處理流程圖。其中假設(shè),沉淀池為理想沉淀狀態(tài)。
  
建立的模型中假設(shè)了出水中沒有微生物,出水、剩余污泥和回流污泥中沒有溶解氧,而且空氣流量和氧總轉(zhuǎn)移系數(shù)為指數(shù)關(guān)系(即Monod模型)。數(shù)值試驗表明該系統(tǒng)是一剛性(stiff)問題,在數(shù)值求解中應(yīng)特別小心。進水流量隨時間的變化假設(shè)如圖3所示。相應(yīng)地,生物反應(yīng)池中溶解氧濃度也呈現(xiàn)出周期性地變化趨勢,見圖4中的虛線所示。可以看到,溶解氧濃度波動范圍很大。下面要闡述的優(yōu)化控制,就是要在不增加總的曝氣量的條件下,通過對曝氣量的控制來抑制生物反應(yīng)池中溶解氧濃度的波動,使其達到一個較為穩(wěn)定的狀態(tài)。

2. 曝氣量優(yōu)化控制

如前所述,生物反應(yīng)池中溶解氧濃度的控制是污水處理工藝中非常關(guān)鍵而且非常困難的一個環(huán)節(jié)。
  
我們考慮用分段常值(Piecewise Constant)的函數(shù)來逼近控制變量qA。把一個周期等分為M個階段,在階段i(0<i≤M)中,空氣流量取為定值qAi,這樣就沒有必要對曝氣量進行實時控制,減少了系統(tǒng)的控制成本。通過引入對偶變量、求解狀態(tài)參數(shù)滿足的ODE方程組,達到最優(yōu)控制。圖4是優(yōu)化過程中溶解氧濃度的變化曲線圖。
  
圖中虛線所示為優(yōu)化前溶解氧濃度的初始曲線,其波動超過了±1mg/L?梢钥吹,隨著優(yōu)化過程的進行,溶解氧濃度的波動程度逐漸減小,最終減至±0.2mg/L,即(2.8±0.2)mg/L。圖4中右縱座標所示是曝氣量,總的曝氣量比優(yōu)化前減小了5.36%。可以看到,曝氣量隨時間的變化趨勢基本與進水量的變化趨勢相一致。這里需要指出,以上僅以水量的變化以及如何抑制水量變化對DO的影響作為示例?膳c此類似地計算其它相關(guān)各量。

3. 控制模型的適用性考慮

AVS系統(tǒng)建模采用了國際水協(xié)會(IWA)的活性污泥數(shù)學模型,在眾多的活性污泥數(shù)學模型中,由國際水協(xié)會(IWA)推出的活性污泥數(shù)學模型(ASM1~3)代表當今最新活性污泥模型研究的最高水平。國際水協(xié)于1987年推出活性污泥1號模型(ASM1),引起了強烈的反響。隨著對活性污泥法機理研究的深入、分析測試水平及計算能力的提高,該模型不斷地發(fā)展隨后又推出了活性污泥2號模型(ASM2)、3號模型(ASM3),又把2號模型ASM2拓展為ASM2d,這些都極大地推動了活性污泥法數(shù)學模型的研究。這些模型可方便地用于新建、改建污水處理廠的方案設(shè)計,也可用于已有污水處理廠的靜態(tài)、動態(tài)模擬和運行狀況預測、以及運行工藝改進。
  
ASM2包含ASM1的所有工藝過程,但還是不能完全準確地反映活性污泥系統(tǒng)中的生物除磷過程。國際水協(xié)數(shù)學模型課題組對ASM2進行了補充,成為ASM2d。它加入了聚磷菌的缺氧條件下的生長過程,使其含19種組分、21種反應(yīng)、22個化學計量系數(shù)及45個動力學參數(shù)。
  
ASM系列模型已經(jīng)廣泛地用于污水處理廠的設(shè)計、過程模擬,為工藝設(shè)計師和研究人員提供了極為方便的研究工具。但ASM系列模型在污水處理廠的在線控制領(lǐng)域仍然有很多的困難,主要原因如下:
  
(1)ASM模型的構(gòu)造在理論上相當完美,但要把其直接使用在污水廠在線控制中,面臨的主要困難是:污水廠的在線分析儀表非常有限(沒有實驗室那樣有完善的實驗條件),通常無法滿足ASM模型的輸入要求,只能以估計值作為輸入,無形之中降低了ASM模型的高度解析的模型要求;
  
(2)ASM2d模型中雖然包含了生物脫氮、除磷的解析模型,然而其推出時間是在1999年,就其應(yīng)用而言,主要還是在設(shè)計研究的范圍之內(nèi),雖然在實驗環(huán)境中有大量驗證性文章,但直接用于污水處理廠的在線脫氮、除磷控制,尚未檢索到完整的在線控制實施案例;
  
(3)利用ASM模型用于在線控制,必須考慮到在線儀表會經(jīng)常出現(xiàn)各種故障,如果完全依賴儀表進行自動控制,則有不可預知的風險。
  
因此,基于上述原因的綜合考慮,需要在完美的理論模型和現(xiàn)實控制之間找到契合點,需在原模型的基礎(chǔ)上進行適應(yīng)性改造,以適合各類污水處理廠的實際條件。每一座污水處理廠具有一個獨特的內(nèi)在活性污泥處理模型,而且隨著鼓風曝氣系統(tǒng)效率、配氣輸送系統(tǒng)損耗、活性生物量、進水負荷(進水水量、組分)的長時間運行變化,該模型會逐漸變化。因此需通過定期校準和檢驗?zāi)P,使系統(tǒng)具備對模型漸變的持續(xù)跟蹤能力,從而適應(yīng)每座長久運行的污水處理廠生物處理工藝過程的漸變需要。

四 AVS系統(tǒng)的實踐應(yīng)用

日處理能力為6萬m3的上海桃浦工業(yè)區(qū)污水處理廠采用序批式活性污泥法(SBR)處理工藝,處理的污水主要是桃浦工業(yè)區(qū)的工業(yè)廢水和部分城市污水。結(jié)合桃浦工業(yè)區(qū)污水處理廠的改造工程,AVS系統(tǒng)設(shè)備于2005年9月10日開始在現(xiàn)場安裝,經(jīng)過各設(shè)備單體安裝調(diào)試完成后,生物處理工藝調(diào)試于11月29日進行,試運行自2006年1月份開始。

1. AVS應(yīng)用試驗方法和調(diào)試

桃浦工業(yè)區(qū)污水處理廠共有3組SBR生物處理單元,每組處理單元分為4個池,其中2、3號中間兩池為常曝氣區(qū),1、4號兩側(cè)池為交替曝氣和沉淀。本次應(yīng)用試驗確定了以第二組單元采用AVS精確曝氣系統(tǒng)進行控制,稱作試驗池,日處理量為2萬噸;第三組單元沿用以前的控制模式,稱作對比池,日處理量同樣為2萬噸;兩組池子均獨立計量常曝氣區(qū)的曝氣流量。

在試驗池常曝氣總管上安裝一只DN600的流量調(diào)節(jié)閥,同時安裝熱值氣體流量計和壓力變送器。在對比池常曝氣總管上安裝熱值氣體流量計。
  
試驗分為3個階段,第一階段是建立模型,確定桃浦污水處理廠生物處理的特征參數(shù);第二階段是根據(jù)第一步確定的模型進行調(diào)試,根據(jù)現(xiàn)場數(shù)據(jù)對模型進行修正;第三階段為試運行,用以驗證精確控制的效果。
  
首先對桃浦污水處理廠歷年的運行數(shù)據(jù)進行分析,包括環(huán)境數(shù)據(jù)(季節(jié)因素、溫度、大氣壓、水溫、pH值、曝氣SBR池體積等)、動力學數(shù)據(jù)(歷史曝氣量、歷史進出水流量、出水DO濃度、池中DO濃度及其分布特征、MLSS、進出水BOD5、CODcr、SS、TN、TP等),結(jié)合運行中的工藝參數(shù),在完成對上述數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計性分析后,可獲得桃浦污水廠的模型的基本構(gòu)型及特征參數(shù)的取值范圍。歷史數(shù)據(jù)沿用了桃浦污水處理廠歷年的運行數(shù)據(jù)、化驗室數(shù)據(jù)。
  
在線數(shù)據(jù)采集包括:分析儀信號、工藝信號等投運需要的30個在線數(shù)據(jù),以每5秒記錄一次的方式,將所有數(shù)據(jù)計入數(shù)據(jù)庫,每日記錄的數(shù)據(jù)量約為15M。在線控制的數(shù)據(jù)采樣率為每秒10次,以PLC的采樣周期為準。
  
本次應(yīng)用試驗?zāi)康氖牵?1)在同等工況條件下,確定試驗池所需的真實曝氣量,與對比池進行比較;(2)通過對曝氣量的調(diào)節(jié),驗證精確調(diào)節(jié)曝氣池內(nèi)DO值的方法,降低DO波動,穩(wěn)定生化環(huán)境;(3)確定采用AVS系統(tǒng)后的節(jié)氣量,為將來節(jié)能改造提供技術(shù)保證和依據(jù);(4)檢驗采用AVS系統(tǒng)控制后的總出水情況,確保出水達到排放標準。
  
在調(diào)試中,發(fā)現(xiàn)進出水工藝交替時,由于污泥流向發(fā)生變化,對溶解氧帶來很大的沖擊,如圖5中對比池DO呈周期性的波動,符合桃浦污水處理廠運行中工藝輪換周期。出于這種情況,對模型進行了進一步的修正,使其能夠提前抵御工藝交替帶來的影響。

2. AVS系統(tǒng)實際應(yīng)用效果

采用了AVS精確曝氣控制,經(jīng)過近5個月的調(diào)試和試運行后,基本達到了應(yīng)用試驗的預期效果,具體如下:
  
(1)在試運行期間,經(jīng)模型調(diào)節(jié)后試驗池的曝氣量明顯低于對比池的曝氣量,連續(xù)記錄了1個月的曝氣流量數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)試驗池相對對比池節(jié)約曝氣量30.51%;檢測同期出水結(jié)果無明顯變化。
  
(2)基本實現(xiàn)了溶解氧的穩(wěn)定控制。在任意給定的DO設(shè)定值(試驗中取2.2,2.5,2.8,3.0)下,52%的時間內(nèi)實現(xiàn)了±0.2范圍內(nèi)的波動,在91%的時間內(nèi)實現(xiàn)了在±0.5范圍內(nèi)的波動。DO設(shè)定值的取值范圍參考了有關(guān)資料。發(fā)生超出控制范圍的情況幾乎全都出現(xiàn)在SBR池的工藝輪換后6~8min,特別是沉淀池變?yōu)檫M水池時,由于底部污泥迅速攪拌,DO下降迅速;
  
(3)實現(xiàn)了節(jié)能曝氣,以較低曝氣量滿足工藝要求。在實際試運行過程中,由于發(fā)現(xiàn)曝氣量過大,建議少開1臺鼓風機。自2006年2月份起,試行只開1臺鼓風機,而歷年都是開2臺鼓風機(日平均氣量72萬標準立方米)。以3月份的運行數(shù)據(jù)為例,節(jié)能效果明顯,如表所示;
  
(4)由AVS系統(tǒng)進行精確控制的第2組生物處理單元在整個試運行期間表現(xiàn)出良好的運行狀態(tài),經(jīng)實驗室采樣分析,與另兩組單元相對比,出水水質(zhì)情況明顯穩(wěn)定。

五 總結(jié)和展望

本文針對在污水生物處理工藝系統(tǒng)中運用精確曝氣流量控制進行了研究,提出了運用最優(yōu)化控制手段、選擇分段常值的曝氣量實現(xiàn)方法,理論控制目標使得生物反應(yīng)池中溶解氧濃度在較多的時間內(nèi)波動范圍為±0.2mg/L。以此方法和模擬結(jié)果指導用于實際案例,經(jīng)過實踐應(yīng)用調(diào)試和試運行,基本達到了精確曝氣和節(jié)省能耗的目標。
  
因桃浦污水處理廠進水中大部分為工業(yè)廢水,而且組分日變化率較大,為了出水達標,原系統(tǒng)中留有較大余度。因此,采用精確曝氣流量控制后,前后對比能耗降低相當明顯;盡管這并不意味著所有污水處理廠都能達到這樣的效果,但精確曝氣流量控制的節(jié)能經(jīng)濟性效果是必然的、肯定的。污水處理向精細化、節(jié)能化運行的轉(zhuǎn)變是一種共識和趨勢,也是節(jié)約能源的需要。

周一軍先生,上海工業(yè)自動化儀表研究所副總工程師、上海西派埃自動化技術(shù)工程有限公司總經(jīng)理;范岳峰先生,上海昊滄系統(tǒng)控制技術(shù)有限責任公司總經(jīng)理;王建華先生,上海桃浦工業(yè)區(qū)污水處理廠廠長。
 

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5月31日,在經(jīng)歷了廣泛征求意見、充分調(diào)研論證、反復修改完善之…