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馬鈴薯淀粉廢水處理工藝

更新時(shí)間:2014-12-15 10:39 來(lái)源:環(huán)境工程學(xué)報(bào) 作者: 閱讀:2755 網(wǎng)友評(píng)論0

在馬鈴薯淀粉生產(chǎn)過(guò)程中,會(huì)產(chǎn)生大量高濃度有機(jī)廢水,該廢水具有pH低,有機(jī)物、懸浮物、氨氮含量高,黏度大,可生化性好等特點(diǎn)。馬鈴薯淀粉廢水沒(méi)有毒性,但有機(jī)負(fù)荷高,排放量大,且處理難度大。因此,低耗、快速、高效的馬鈴薯淀粉廢水處理工藝成為國(guó)內(nèi)外研究的焦點(diǎn)。沈陽(yáng)市某淀粉廠是一家以馬鈴薯淀粉加工為主的生產(chǎn)企業(yè),其所排放廢水中的主要污染指標(biāo)為COD﹑BOD5﹑SS﹑NH3-N等。2010年該企業(yè)投資267余萬(wàn)元建設(shè)了廢水處理工程,該工程采用UASB—SBBR—混凝—氣浮處理工藝。工程自2011年投產(chǎn)運(yùn)行以來(lái),廢水處理效果穩(wěn)定,處理出水中各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)中的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。  

1廢水水量﹑水質(zhì)  

根據(jù)該淀粉廠的實(shí)際情況,參照同類型企業(yè)的廢水水質(zhì),本著處理效果好﹑運(yùn)行成本低﹑投資省的原則對(duì)該廠的污水處理工程進(jìn)行設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)處理水量為480m3/d,設(shè)計(jì)出水水質(zhì)須滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)中的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)見(jiàn)表1。  

2工藝流程  

近年來(lái),國(guó)內(nèi)外關(guān)于馬鈴薯淀粉廢水的處理方法有很多,如物理法,包括沉淀、離心、擴(kuò)散、反滲透等;化學(xué)法,包括臭氧氧化、高錳酸鉀氧化、高級(jí)催化氧化等;以及生物法,包括活性污泥法、生物膜法、厭氧生物處理等。由于馬鈴薯淀粉廢水有機(jī)負(fù)荷高,厭氧和好氧聯(lián)合處理工藝應(yīng)用較多。針對(duì)馬鈴薯淀粉廢水的水質(zhì)特點(diǎn),確定采用UASB—SBBR—混凝—氣浮工藝對(duì)其進(jìn)行處理。工藝流程見(jiàn)圖1。  

馬鈴薯淀粉廢水經(jīng)地下管道流至格柵,以去除大顆粒懸浮物,出水進(jìn)入調(diào)節(jié)池進(jìn)行水質(zhì)、水量調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)池出水提升進(jìn)入?yún)捬醭兀瑓捬醭夭捎蒙魇絽捬跷勰啻卜磻?yīng)器(UASB),25~35℃中溫運(yùn)行,污水從厭氧污泥床底部流入與污泥進(jìn)行混合接觸,污泥中的微生物分解污水中的有機(jī)物,將其轉(zhuǎn)化為沼氣。泥水氣混合物上升進(jìn)入三相分離器,沼氣穿過(guò)水層進(jìn)入氣室,由導(dǎo)管導(dǎo)出。泥水混合液進(jìn)入三相分離器的沉淀區(qū),污泥發(fā)生絮凝,在重力作用下沉降;沉淀至斜壁上的污泥沿著斜壁滑回厭氧反應(yīng)區(qū)內(nèi),與污泥分離后的出水從沉淀區(qū)溢流堰上部溢出,排出污泥床。厭氧池出水重力流入好氧池,好氧池采用序批式生物膜反應(yīng)器(SBBR),大量的微生物凝聚在填料表面上,在好氧條件下,污水中的溶解性有機(jī)質(zhì)在微生物的生化作用下轉(zhuǎn)化成無(wú)機(jī)質(zhì)。好氧池出水重力流入混凝反應(yīng)池,在此投加適量的絮凝劑;炷磻(yīng)池出水流入沉淀池,進(jìn)行泥水分離。沉淀池出水進(jìn)入中間水池,調(diào)節(jié)水質(zhì)、水量,使其均勻穩(wěn)定,有利于后續(xù)處理。然后進(jìn)行氣浮,采用HRQF-20(B)型氣浮裝置,進(jìn)行深度處理后排放。  

該系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥通過(guò)污泥濃縮池濃縮脫水后,泥餅外運(yùn),上清液回流到均質(zhì)調(diào)節(jié)池內(nèi),重新回到污水處理系統(tǒng)。  

3主要構(gòu)筑物  

3.1格柵集水井  

格柵集水井為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),半地下式,共1座,凈尺寸:2m×2m×4.5m,有效容積為9m3,水力停留時(shí)間為0.45h。內(nèi)設(shè)1座HRGS-500型機(jī)械格柵,N=1.10kW。  

3.2調(diào)節(jié)池  

調(diào)節(jié)池為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),地下式,共1座,凈尺寸:6m×8m×5.5m,有效容積為240m3,水力停留時(shí)間為12h。內(nèi)設(shè)2臺(tái)HRJBQ-15型潛水?dāng)嚢杵,N=1.5kW。配2臺(tái)WQ25-17-3型污水提升泵(1用1備),Q=25m3/h,H=17m,N=3kW。  

3.3厭氧池(UASB)  

厭氧池為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)(內(nèi)部防腐,外部保溫),半地下式,共2座,凈尺寸:10m×8m×7m,有效容積為480m3,并聯(lián)運(yùn)行,每座水力停留時(shí)間為24h。內(nèi)設(shè)pH監(jiān)測(cè)儀、溫度監(jiān)測(cè)儀、污泥濃度監(jiān)測(cè)儀、流量計(jì)等自控系統(tǒng)。  

3.4好氧池(SBBR)  

好氧池為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),半地下式,共1座,分2格,凈尺寸:8m×8m×5.5m,有效容積為320m3,水力停留時(shí)間為16h。內(nèi)置好氧生物組合填料1600根,尺寸為D180mm×3m,裝填率為60%,鋼結(jié)構(gòu)填料支架2套。采用高效膜片微孔曝氣裝置,池底安裝ABS型曝氣管和QMZM型微孔曝氣器,氣泡小﹑均勻,溶氣效率高,配2臺(tái)FTB-80型羅茨鼓風(fēng)機(jī)(1用1備)。  

3.5混凝反應(yīng)池  

混凝反應(yīng)池為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),半地下式,共1座,凈尺寸:2m×4m×4.5m,有效容積為32m3,水力停留時(shí)間為1.6h。設(shè)HRJY-2型加藥裝置1套,投加PAC,采用泵前加藥,管道混合器前投加PAM。  

3.6沉淀池  

豎流式沉淀池,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),半地下式,共1座,凈尺寸:5.7m×4m×4.5m,有效容積為91.2m3,水力停留時(shí)間為4.5h。  

3.7中間水池  

中間水池為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),半地下式,共1座,凈尺寸:2m×8m×4.5m,有效容積為64m3,水力停留時(shí)間為3.2h。  

3.8污泥濃縮池  

污泥濃縮池為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),半地下式,共1座,凈尺寸:3.5m×2.5m×3.5m,有效容積為25.2m3。內(nèi)設(shè)WQ5-17-0.75型污泥泵1臺(tái),Q=5m3/h,H=17m,N=0.75kW;HRDY-400型帶式壓濾機(jī)1臺(tái),P=0.75kW。  

4工藝調(diào)試運(yùn)行及運(yùn)行效果  

4.1啟動(dòng)調(diào)試  

該項(xiàng)目于2010年5月開(kāi)始啟動(dòng)調(diào)試,以同類馬鈴薯淀粉廢水處理工程取得的厭氧顆粒污泥作為UASB反應(yīng)器的接種污泥,采用中溫厭氧消化,溫度控制在30~35℃,pH控制在6~8。調(diào)試初期采用間歇進(jìn)水的方式啟動(dòng)馴化,每天進(jìn)水2次,逐步增加進(jìn)水負(fù)荷,隨時(shí)檢測(cè)出水水質(zhì),確保微生物良好的生長(zhǎng)環(huán)境。待菌種恢復(fù)活性,并適應(yīng)馬鈴薯淀粉廢水后,改用連續(xù)進(jìn)水,每天進(jìn)水20h,進(jìn)一步增加進(jìn)水負(fù)荷,直至滿負(fù)荷運(yùn)行。80d后經(jīng)鏡檢,厭氧顆粒污泥馴化良好。好氧池(SBBR)的接種污泥取自市政污水處理廠二沉池的回流污泥,用水稀釋后投入,溫度控制在25~30℃,pH控制在7~8。采用間歇進(jìn)水方式(進(jìn)水4h,曝氣14h,沉淀2h,排水排泥3h,閑置1h),逐步增加曝氣量和容積負(fù)荷,使菌種在填料上穩(wěn)定生長(zhǎng)。28d后鏡檢觀察,填料上生物膜生長(zhǎng)良好,掛膜成功。啟動(dòng)成功后,進(jìn)入試運(yùn)行階段。  

4.2運(yùn)行效果  

該工程于2011年6月經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測(cè)部門(mén)連續(xù)取樣檢測(cè),順利通過(guò)驗(yàn)收。運(yùn)行1a來(lái),工藝系統(tǒng)廢水處理效果穩(wěn)定。表2為2011年6月環(huán)境監(jiān)測(cè)部門(mén)對(duì)工程進(jìn)出水水質(zhì)的檢測(cè)結(jié)果(平均值)。  

由于廢水中的NH3-N要由幾個(gè)構(gòu)筑物通過(guò)硝化反硝化去除,因此沒(méi)有逐個(gè)構(gòu)筑物進(jìn)行檢測(cè)。進(jìn)水NH3-N平均質(zhì)量濃度為160mg/L,出水NH3-N質(zhì)量濃度為13.1mg/L。  

從以上數(shù)據(jù)可以看出,該處理工藝對(duì)馬鈴薯淀粉廢水的處理效果較好,對(duì)廢水中COD﹑BOD5﹑SS﹑NH3-N的去除率分別達(dá)到了99.7%﹑99.7%﹑98.8%﹑91.8%,相應(yīng)的出水質(zhì)量濃度分別為38﹑18﹑24﹑13mg/L,均達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)中的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。  

5技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析  

該工程土建部分投資為183.15萬(wàn)元,設(shè)備部分投資為80.81萬(wàn)元,其他費(fèi)用為3.96萬(wàn)元,工程總造價(jià)為267.92萬(wàn)元。設(shè)備總功率為14.27kW,按當(dāng)?shù)仉妰r(jià)0.5元/(kW·h)計(jì),則動(dòng)力費(fèi)為0.357元/m3。助凝劑加藥量為10mg/L,按每噸7500元計(jì);混凝劑加藥量為30mg/L,按每噸2000元計(jì),則藥劑費(fèi)為0.135元/m3。本污水處理工程設(shè)置人員1名,工人工資福利按2000元/月計(jì),則工資福利費(fèi)為0.139元/m3。  

本工程運(yùn)行費(fèi)用為動(dòng)力費(fèi)﹑藥劑費(fèi)和工資福利費(fèi)之和,則合計(jì)運(yùn)行成本為0.63元/m3。

6結(jié)論  

(1)采用UASB—SBBR—混凝—氣浮組合工藝處理馬鈴薯淀粉廢水能夠取得較好的處理效果,出水水質(zhì)穩(wěn)定,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)中的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。  

(2)該工藝系統(tǒng)具有構(gòu)造簡(jiǎn)單﹑抗沖擊能力強(qiáng)﹑運(yùn)行穩(wěn)定﹑易于操作﹑運(yùn)行投資省等優(yōu)點(diǎn),運(yùn)行成本僅為0.63元/m3,對(duì)于目前馬鈴薯淀粉廢水的處理,是一種較理想的處理工藝,值得推廣。

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