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磨礦含砷廢水處理技術(shù)

更新時間:2015-01-19 09:36 來源:環(huán)境工程學報 作者: 閱讀:1703 網(wǎng)友評論0

近幾年,為從難處理金礦中高效地回收金,選礦工藝一般采用生物氧化法預(yù)處理含砷金精礦。根據(jù)金精礦性質(zhì)和氰化工藝的要求,經(jīng)生物氧化處理后形成的氧化渣需進行再磨礦,才能使其粒度達到氰化工藝的要求。在磨礦工藝中會產(chǎn)生一定量的廢水,該廢水呈酸性,同時含有少量的As3+和COD等,需選用適當?shù)姆椒ㄟM行處理,使其達到《遼寧省污水綜合排放標準》(DB21/1627—2008)后統(tǒng)一排放。本研究根據(jù)廢水的組成并考慮處理成本及處理效果,分別采用活性炭靜態(tài)吸附法和空氣-活性炭催化氧化法對磨礦含砷廢水進行了處理,研究了2種方法對磨礦含砷廢水的處理效果及影響因素,以尋找處理磨礦含砷廢水的有效方法,使該類廢水經(jīng)處理后能夠達標排放。  

1試驗材料、儀器及裝置  

1.1試驗材料  

試驗廢水為某金業(yè)有限責任公司磨礦工藝產(chǎn)生的廢水,其水質(zhì)及排放標準見表1。  

表1磨礦廢水水質(zhì)及排放指標  

本試驗活性炭選擇煤質(zhì)活性炭和椰殼活性炭,椰殼活性炭來源于鞏義某活性炭制造廠,煤質(zhì)活性炭來源于梅河口某炭業(yè)有限公司。  

1.2試驗儀器  

5B-1型COD快速測定儀,蘭州連華環(huán)?萍加邢薰荆籙V-1700紫外分光光度計,島津;Z-800原子吸收分光光度計、LMTA2.4pH計,北京科創(chuàng)海光儀器有限公司。  

1.3試驗裝置  

活性炭靜態(tài)吸附試驗裝置如圖1所示,催化氧化試驗裝置如圖2所示。  

試驗均采用DN40有機玻璃管作吸附柱。活性炭靜態(tài)吸附試驗吸附柱炭層有效高度為420mm,采用底部進水,頂部出水的方式,通過蠕動泵將廢水送入充滿活性炭的柱體。試驗中,調(diào)節(jié)廢水流量為200mL/h,廢水在柱體停留時間為1.0h。  

催化氧化試驗吸附柱炭層高度為520mm。廢水從裝有活性炭的吸附柱頂部噴淋,流經(jīng)活性炭吸附柱,與柱體底部通入的空氣逆向接觸。經(jīng)吸附和空氣氧化后的廢水從柱體底部流出,空氣從柱體頂部排出。視試驗狀況適時調(diào)整進氣量,防止液泛發(fā)生。  

2磨礦廢水處理試驗研究  

2.1活性炭靜態(tài)吸附試驗  

活性炭表面具有發(fā)達的空隙結(jié)構(gòu)和較大的比表面積,是一種非常優(yōu)良的吸附劑。  

分別稱取340g煤質(zhì)活性炭和椰殼活性炭裝入吸附柱中,進行活性炭靜態(tài)吸附試驗,每隔1h分析出水水質(zhì)。不同種類活性炭對廢水中總砷的去除效果如圖3所示。  

由圖3可知,煤質(zhì)活性炭在1h內(nèi)對砷的吸附很快,當達到6h時,吸附趨于穩(wěn)定,總砷去除率可達90%以上;椰殼活性炭對總砷的吸附在2h時即達到平衡,總砷去除率為85%,吸附性能低于煤質(zhì)活性炭。經(jīng)2種活性炭吸附后的出水中的總砷濃度高于排放標準的要求。說明活性炭對砷的選擇吸附能力較差,去除效果一般。對此,對其進行改良,采用空氣-活性炭催化氧化法進行試驗。  

圖3不同種類活性炭對總砷的去除效果  

2.2空氣-活性炭催化氧化試驗  

空氣-活性炭催化氧化法的機理是首先利用活性炭吸附廢水中的污染物,再利用空氣作為氧化劑與活性炭表面所吸附的物質(zhì)發(fā)生氧化反應(yīng),低價態(tài)的金屬離子被氧化為高價態(tài)被活性炭吸附,其中As3+被氧化為As5+,有機物質(zhì)則被氧化為二氧化碳和水而得以去除。  

2.2.1空氣流量的影響  

稱取400g煤質(zhì)活性炭裝入吸附柱中,調(diào)節(jié)空氣流量分別為0.04、0.08、0.40m3/h,在廢水流量為200mL/h的條件下,進行空氣-活性炭催化氧化試驗,考察空氣流量對處理效果的影響,結(jié)果如圖4所示。  

圖4空氣流量對砷的去除的影響  

由圖4可知,當空氣流量由0.04m3/h升至0.40m3/h時,處理出水中的總砷質(zhì)量濃度僅由0.089mg/L降至0.066mg/L,出水總砷濃度仍高于排放標準的要求。由此可以看出,單一的空氣-活性炭催化氧化法對總砷的去除不明顯。  

2.2.2pH的影響  

由于單一空氣-活性炭催化氧化法對廢水中砷的去除不明顯,需要對廢水進行預(yù)處理。研究表明,活性炭在強酸性條件下,吸附活性增加。因此,向廢水中加入一定量的酸,調(diào)節(jié)廢水為強酸性。  

取若干升廢水,加入濃硫酸調(diào)節(jié)廢水pH至3.2(濃硫酸投加量為0.1mL/L)。稱取400g煤質(zhì)活性炭裝入吸附柱中,在廢水流量為200mL/h,空氣流量為0.04m3/h的條件下,考察了廢水中加酸和不加酸情況下空氣-活性炭催化氧化法對廢水的處理效果,結(jié)果如圖5、圖6所示。  

由圖5可知,經(jīng)過酸化預(yù)處理的廢水,再經(jīng)空氣-活性炭催化氧化法處理后,廢水中的總砷可由初始的0.485mg/L降至0.03mg/L,總砷去除率可達94%,處理后廢水中的總砷低于排放標準所規(guī)定的0.05mg/L。探其原因,可能是經(jīng)空氣-活性炭催化氧化法處理后As3+被氧化為高價態(tài)的As5+,又因為酸化引起了活性炭表面氧化,加強了對As5+的吸附,從而提高了對As3+的去除率。  

由圖6可知,當反應(yīng)時間為1h時,廢水中加酸和不加酸情況下,空氣-活性炭催化氧化法均可使廢水COD降低至10mg/L左右。但隨著吸附過程的進行,經(jīng)單一空氣-活性炭催化氧化法處理出水中的COD不斷上升,而先經(jīng)過酸化預(yù)處理,再經(jīng)空氣-活性炭催化氧化法處理后的出水COD隨著反應(yīng)過程的進行基本保持不變,且其出水COD低于單一空氣-活性炭催化氧化法。

3結(jié)論  

對磨礦含砷廢水的處理,由于活性炭靜態(tài)吸附法主要是依靠范德華力的作用對總砷進行吸附去除,總砷去除率相對較低,出水總砷濃度超過排放標準的要求,因此,該方法難以在生產(chǎn)中應(yīng)用。  

采用空氣-活性炭催化氧化法,一部分低價態(tài)的As3+會轉(zhuǎn)變成As5+,增強了靜電作用,對提高總砷的去除有一定幫助,但總砷去除率的提高并不明顯。  

而經(jīng)酸化預(yù)處理后,再進行空氣-活性炭催化氧化處理,不僅增強了靜電吸附,而且因活性炭表面受到氧化作用,表面活性增強,二者的迭加作用使廢水中的總砷由初始的0.485mg/L降至0.03mg/L,總砷去除率高達94%。處理后廢水中的總砷、COD均低于排放標準的要求。對吸附飽和的活性炭通過再生,實現(xiàn)重復利用,可有效降低處理成本。因此,采用酸化預(yù)處理+空氣-活性炭催化氧化法處理磨礦含砷廢水具有很好的應(yīng)用前景。

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