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混凝氣浮/UASB/接觸氧化/混凝沉淀處理油脂廢水

更新時間:2020-07-06 14:28 來源:中國給水排水 作者: 鄔容偉 饒欽富等 閱讀:2768 網(wǎng)友評論0

摘要: 江西某油脂有限公司的生產(chǎn)廢水和沖洗廢水采用混凝氣浮/UASB /生物接觸氧化/混凝沉淀組合工藝處理。采用隔油+ 混凝氣浮進行預(yù)處理,油脂去除率高且穩(wěn)定; 以UASB 和生物接觸氧化為主體工藝,污泥濃度高,處理效果好。穩(wěn)定運行后,出水COD 為89 mg /L,BOD5為19mg /L,SS 為69 mg /L,動植物油為10 mg /L,均達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》( GB 8978—1996) 的一級標(biāo)準(zhǔn)。

關(guān)鍵詞: 油脂廢水; 混凝氣浮; UASB; 生物接觸氧化

油脂生產(chǎn)廢水含有高濃度的油脂,具有有機物濃度高、可生化性好、水質(zhì)水量波動大等特點,但因其精煉工藝不同,產(chǎn)生的污染負(fù)荷也不同。根據(jù)精煉原理可將其分為物理精煉法和化學(xué)精煉法。物理精煉利用同溫條件下的蒸氣壓進行分離,工藝簡單,產(chǎn)生的污染負(fù)荷較輕; 化學(xué)精煉廢水污染嚴(yán)重,但其副產(chǎn)品有較高經(jīng)濟效益。在油脂廢水處理工程中,采用物化—生物組合工藝通常能夠達到比較理想的處理效果[1]。

1、廢水水質(zhì)

江西某油脂有限公司以山茶、稻米為原料,采用低溫冷榨和物理精煉技術(shù)生產(chǎn)山茶油、稻米油及其相關(guān)副產(chǎn)品,產(chǎn)生的污染負(fù)荷較輕。主要廢水來源為生產(chǎn)廢水和沖洗廢水,排放規(guī)模約為300 m3 /d。廢水水質(zhì)、水量瞬時變化較大,溫差較大,SS 濃度高,動植物油濃度較高。根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求,企業(yè)出水水質(zhì)需達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》( GB 8978—1996) 的一級標(biāo)準(zhǔn)。廢水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)見表1。

2、 廢水處理工藝選擇

2. 1 油脂廢水處理現(xiàn)狀

油脂廢水處理技術(shù)相對成熟,主體工藝一般由隔油+ 氣浮+ 生物處理組成,隔油池主要去除浮油,而乳化油需通過破乳、氣浮去除。對于廢水中主要的有機物,常采用生物法去除。喬大磊等[2]采用EGSB - SBBR 厭氧好氧生物組合工藝處理植物油脂廢水,對COD、BOD5和SS 的去除率分別達到95. 0%、95. 3%、88. 9%; 劉富安等[3]采用UASB - MSBR 厭氧好氧生物組合工藝處理油脂廢水,對COD、SS 的去除率分別達到98. 0%、99%; 郭勇等[4] 采用氣。 反相破乳- IC 塔處理高濃度油脂廢水,出水水質(zhì)達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》( GB 8978—1996) 的三級標(biāo)準(zhǔn)。在油脂廢水處理過程中,雖主體工藝類似,但實際工藝的確定需考慮廢水的水質(zhì)特征、出水水質(zhì)要求,以及工藝組合的可靠性和經(jīng)濟性[5]。

2. 2 廢水處理工藝

廢水有機物濃度高,SS 高,含有大量的脂肪酸、甘油、表面活性劑等難降解有機物,且含有油脂,因此需進行預(yù)處理去除大量的SS 和油脂,再采用生化處理( 見圖1) 。設(shè)計最大處理水量為15 m3 /h。

因廢水排放不連續(xù),故設(shè)置調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)廢水水質(zhì)水量和溫度,同時調(diào)整pH 值; 之后廢水自流進入沉砂隔油池去除大部分浮油,以及密度較大的懸浮顆粒; 出水自流到混凝氣浮池,加入混凝劑去除大量懸浮物質(zhì)和乳化油,并且降低色度; 經(jīng)混凝氣浮處理后的廢水進入中間水池,通過提升泵提升進入UASB 厭氧池,難降解有機物通過水解酸化轉(zhuǎn)化成簡單物質(zhì),并提高廢水的可生化性; 厭氧處理后的廢水自流到生物接觸氧化池,進一步完成有機物的去除; 生物接觸氧化池出水進入混凝沉淀池,通過投加PAC、PAM 混凝沉淀去除廢水中的懸浮物質(zhì),同時加快污泥的沉降,從而使出水水質(zhì)達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》( GB 8978—1996) 一級標(biāo)準(zhǔn)。

污泥以及浮渣排入污泥濃縮池,經(jīng)濃縮處理后,外運妥善處置,上清液回流到調(diào)節(jié)池,隔油池產(chǎn)生的油渣進行回收利用。

3、主要構(gòu)筑物及設(shè)備參數(shù)

① 收集水池

1 座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積為60 m3,停留時間為4 h。

② 沉砂隔油池

隔油池1 座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積為30m3,停留時間為2 h。沉砂隔油池主要去除浮油和部分密度較大的懸浮物[6 - 7]。因產(chǎn)生的油渣含油量較高,可回收利用。

③ 混凝氣浮池

廢水中部分油脂以乳化油狀態(tài)存在,且大量懸浮物不能通過自由沉淀作用沉降,因此在氣浮池中設(shè)置加藥系統(tǒng)( 與混凝沉淀池共用) 加入混凝劑PAC 和助凝劑PAM,去除廢水中乳化油和大量的懸浮物[8 - 9],以便后續(xù)生物處理正常運行。

采用方形氣浮池,2 座,碳鋼防腐結(jié)構(gòu),設(shè)計尺寸為: 2 500 mm × 2 000 mm × 4 000 mm。采用回流加壓溶氣氣浮法,回流比為30%。設(shè)1 臺加壓容器水泵、4 臺溶氣釋放器、2 臺配套刮渣機。

④ 中間水池

1 座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積為15 m3。氣浮池出水自流到中間水池,進行部分好氧生物反應(yīng),同時降低廢水中的溶解氧,利于后續(xù)厭氧生物處理的進行。設(shè)提升泵2 臺( 1 備1 用) ,同時利用液位控制儀控制中間水池水位。

⑤ UASB 厭氧反應(yīng)器

1 座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),直徑為5 m,高度8 m,有效容積為130 m3,平均停留時間為8 h。除油后的廢水先進到UASB 去除大量的有機物,通過水解酸化作用將難降解的有機物轉(zhuǎn)化成簡單有機物,提高廢水可生化性[10],有利于后續(xù)好氧生物處理。UASB 反應(yīng)器設(shè)排泥管線,且內(nèi)設(shè)的三相分離器和出水管均設(shè)防腐措施。

⑥ 生物接觸氧化池

1 座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),有效容積為150 m3,停留時間為10 h,有效水深為3 m; 池內(nèi)安裝150 mm組合彈性填料,采用穿孔管曝氣,反應(yīng)時間快,停留時間短[11 - 12]。

⑦ 混凝沉淀池

在混凝沉淀池中添加PAC 和PAM( 與混凝氣浮池共用一套加藥設(shè)備) ,進一步去除廢水中的懸浮固體及膠體[13],而且能夠加快生物接觸氧化池出水的泥水分離,從而優(yōu)化出水水質(zhì)[14];炷赝A魰r間為1 h,沉淀停留時間為2 h,有效容積45 m3,混凝池和沉淀池合建,尺寸為3 000 mm ×3 000 mm ×5 500 mm,1 座,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。

4、工藝調(diào)試及運行

4. 1 調(diào)試過程

工藝調(diào)試主要是對UASB 厭氧反應(yīng)器和生物接觸氧化池的調(diào)試。

4. 1. 1 UASB 厭氧反應(yīng)器

UASB 反應(yīng)器中接種污水處理廠脫水后的消化污泥,對污泥加水?dāng)嚢柘♂尯笥帽镁鶆蜉斔偷椒磻?yīng)器中,接種污泥量為反應(yīng)器體積的1 /3 左右。用自來水稀釋,使其COD 濃度約為1 000 mg /L,隔1 天進一次稀釋后的廢水,并監(jiān)測出水COD,待去除率達到80%左右,以200 mg /L 的梯度增加COD 的濃度對污泥進行馴化,馴化過程中監(jiān)測廢水pH 值、溫度和COD,同時確保pH 值為6. 5 ~ 8. 0。經(jīng)3 個月調(diào)試后,UASB 的出水基本穩(wěn)定,調(diào)試完成。在UASB 調(diào)試過程中,因廢水水質(zhì)水量瞬時變化大,pH值存在波動,因此需要監(jiān)控廢水pH 值,確保UASB中產(chǎn)甲烷菌的生長。

4. 1. 2 生物接觸氧化池

生物接觸氧化池的啟動隨著UASB 啟動同時進行,其接種生活污水污泥,反應(yīng)器中加入污泥后先悶曝24 h,后正常連續(xù)進、出水,出水中污泥全部回流,待污水呈土褐色,出現(xiàn)絮狀混濁后,根據(jù)出水水質(zhì)指標(biāo)停止污泥回流。

4. 2 調(diào)試結(jié)果污水處理系統(tǒng)經(jīng)3 個月調(diào)試后投入運行,各處理單元達到了設(shè)計處理效果,最終出水指標(biāo)平均值:COD 為89 mg /L,BOD5為19 mg /L,SS 為69 mg /L,動植物油為10 mg /L,滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》( GB 8978—1996) 的一級標(biāo)準(zhǔn)。各處理單元出水水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)見表2。

5、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)

該工程總投資為43. 985 萬元。廢水處理成本包括人工費、動力費和藥劑費,F(xiàn)場由2 人管理,工資為2 500 元/( 月·人) ,人工費為0. 56 元/m3 ; 總裝機功率為28 kW,每天運行功率為16 kW,耗電量為336 kW·h /d,電價為1. 0 元/( kW·h) ,則電費為1. 12 元/m3 ; 主要投加PAC 和PAM,PAC 投加量平均為80 mg /L,單價為2. 2 元/kg,PAM 投加量為20 mg /L,單價為24 元/kg,則藥劑費為0. 66 元/m3。綜上可知,運行成本為2. 34 元/m3。

6、結(jié)論

該公司油脂廢水有機物濃度比同類廢水低,但廢水量大,采用混凝氣浮/UASB /生物接觸氧化/混凝沉淀工藝能夠有效去除污染物,出水水質(zhì)達到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》( GB 8978—1996) 一級標(biāo)準(zhǔn),運行成本約2. 34 元/m3。采用隔油、混凝氣浮來去除油脂; 核心處理單元為UASB 和生物接觸氧氧化,與其他同類處理工藝相比,污泥濃度高,能確保處理效果達到要求。

作者:鄔容偉1, 饒欽富2, 鄧覓3, 萬金保3 ( 1. 南昌理工學(xué)院新能源與環(huán)境工程學(xué)院,江西南昌330044; 2. 江西省建筑設(shè)計研究總院,江西南昌330046; 3. 南昌大學(xué)資源環(huán)境與化工學(xué)院,江西南昌330031)

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