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基建機(jī)組熱力系統(tǒng)清潔處理和防腐蝕新工藝

             來(lái)源:河南清水源科技股份有限公司 閱讀:1624 更新時(shí)間:2011-03-11 17:16

[摘 要] 對(duì)于基建機(jī)組,在《導(dǎo)則》規(guī)定的范圍之外,設(shè)計(jì)了新的清洗系統(tǒng);研制了新的清洗藥 劑;創(chuàng)建了高低加疏水系統(tǒng),凝汽器汽側(cè)系統(tǒng)的化學(xué)清洗新工藝。該工藝的實(shí)施,節(jié)約了大量的燃 油、燃煤和除鹽水;加快了基建機(jī)組的試運(yùn)進(jìn)程;其經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益十分顯著。 通過(guò)實(shí)施銅管表面清潔處理和防腐蝕新工藝,突破了鍍膜條件的“禁區(qū)”,不僅將防腐蝕工作由 運(yùn)行階段提前到試運(yùn)初期,徹底消除了銅管的“早期腐蝕”隱患;而且將防腐蝕范圍擴(kuò)大到了熱力 系統(tǒng)的所有銅管冷卻器。這樣的處理工藝既解決了銅管的多種腐蝕問(wèn)題,又為防腐蝕工藝積累了珍 貴的技術(shù)資料。

[關(guān)鍵詞] 基建機(jī)組 高低加疏水 凝汽器 銅管 化學(xué)清洗 防腐蝕 新工藝

基建機(jī)組的投運(yùn),必須經(jīng)歷分步、空負(fù)荷、帶負(fù)荷、168小時(shí)等階段。根據(jù)《火電工程調(diào)整試運(yùn) 質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)于新投產(chǎn)機(jī)組,若蒸汽純度達(dá)不到規(guī)定要求,機(jī)組不能進(jìn)入 168 小時(shí)試運(yùn)[1] 。這樣的規(guī)定給基建機(jī)組熱力系統(tǒng)的清潔程度提出了更高的要求。 基建機(jī)組熱力系統(tǒng)的污染物主要來(lái)自制造、貯運(yùn)、安裝等階段。以往,根據(jù)《火力發(fā)電廠鍋爐 化學(xué)清洗導(dǎo)則》[2] 簡(jiǎn)稱(chēng)《導(dǎo)則》)的要求,對(duì) 300MW基建機(jī)組,在啟動(dòng)前都進(jìn)行了鍋爐本體及爐前給水 系統(tǒng)化學(xué)清洗,其清洗質(zhì)量也符合《導(dǎo)則》規(guī)定的“優(yōu)良級(jí)”標(biāo)準(zhǔn),保證了該系統(tǒng)的清潔度和抗腐 蝕能力。

隨著電力工業(yè)的快速發(fā)展,對(duì)基建機(jī)組投產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的提高,以上的處理工作不能滿足試運(yùn)進(jìn)程的 要求。因?yàn)槭杷、凝結(jié)水系統(tǒng)沒(méi)有進(jìn)行潔凈處理,疏水、凝結(jié)水受污染,導(dǎo)致給水、爐水、蒸汽品 質(zhì)惡化。在過(guò)去的試運(yùn)中,一般都是通過(guò)冷、熱態(tài)沖洗,排污,換水和“洗硅”來(lái)逐漸凈化系統(tǒng), 使水汽品質(zhì)漸趨合格[3] 。這樣的處理過(guò)程不僅浪費(fèi)燃料和除鹽水,而且拖延試運(yùn)進(jìn)程,不能實(shí)現(xiàn)新的 投產(chǎn)周期規(guī)定。

在進(jìn)行研究試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,我們開(kāi)發(fā)了兩種新工藝。第一種是基建機(jī)組高低加疏水系統(tǒng),凝汽 器汽側(cè)系統(tǒng)化學(xué)清洗新工藝,并應(yīng)用于甘肅華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé)任公司#2 機(jī)組(300MW)中,取得 了較大的收益,具體數(shù)據(jù)為:與#1 機(jī)組(未使用本工藝)相比,#2 機(jī)組整套試運(yùn)時(shí)間縮短 23 天,節(jié) 約燃油 711 噸,節(jié)約燃煤 10500 噸,節(jié)約除鹽水 8676 噸[4] 。之后,又將新工藝在#3、4 機(jī)組試運(yùn)中 進(jìn)行了實(shí)施和完善,其效果更加顯著。

第二種是凝汽器、主機(jī)冷油器及各種銅管冷卻器的防腐蝕新工藝,也應(yīng)用于甘肅華能平?jīng)霭l(fā)電 有限責(zé)任公司#1、2、3、4 機(jī)組中,幾年來(lái)這四臺(tái)基建機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn),沒(méi)有發(fā)生銅管的多種腐蝕和 泄漏現(xiàn)象,也充分證明了銅管清潔處理和鍍膜新工藝的成效,F(xiàn)分別介紹如下:

1 高低加疏水系統(tǒng)清潔處理

1.1 概述

清洗范圍: #1、#2、#3 高壓加熱器,#5、#6 低壓加熱器的汽側(cè)本體表面及相應(yīng)的抽汽、疏放水 管道。清洗方式為循環(huán)清洗。根據(jù)清洗范圍,在廣泛征求設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝單位意見(jiàn)的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì) 了化學(xué)清洗系統(tǒng),詳見(jiàn)附圖 1。

從大量配方試驗(yàn)觀察及機(jī)理探討入手,逐步篩選,針對(duì)清洗對(duì)象和介質(zhì)組成進(jìn)行設(shè)計(jì)。根據(jù)動(dòng) 態(tài)模擬試驗(yàn),對(duì)工藝中的各項(xiàng)指標(biāo)考察和調(diào)整,終于成功開(kāi)發(fā)出性能優(yōu)良的高溫清洗劑 HTCA。HTCA 外觀為無(wú)色或淡黃色粘稠透明液體,由幾種表面活性劑、滲透劑、緩蝕劑復(fù)配而成。它具有良好的 緩蝕、清洗、滲透剝離、潤(rùn)濕、乳化和助溶能力,與堿配伍時(shí)在 90℃也有良好的活性,且無(wú)毒性。

在HTCA清洗后期,再附加堿洗就能實(shí)現(xiàn)“清洗”、“溶硅” 和“鈍化” 的目的。經(jīng)測(cè)試,表明金 屬表面保護(hù)層致密、化學(xué)成分均勻、耐腐蝕性強(qiáng)。

1.2 工藝和效果

清洗工藝:4~5% HTCA,溫度 65~75℃,時(shí)間 2~4 小時(shí);0.5% Na3PO4+0.2% Na2HPO4,清洗溫 度 65~75℃,時(shí)間 3~5小時(shí)。清洗結(jié)束后排盡廢液,用除鹽水沖洗至出水澄清, PH≤9.0 為止。 清洗結(jié)束后,經(jīng)檢查確認(rèn):金屬表面無(wú)殘留物、無(wú)點(diǎn)蝕,形成了完整的鈍化保護(hù)膜。實(shí)測(cè)腐蝕 速率為:#20 鋼平均為 0.252 g/m 2 h,不銹鋼 0.025g/m. 2 h。清洗質(zhì)量評(píng)定為“優(yōu)良級(jí)”。該系統(tǒng)的. 清洗,使得疏水品質(zhì)大大改善,疏水得以盡早回收。

2 凝汽器汽側(cè)表面清潔處理

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