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紫外燈套管結垢的防治

更新時間:2007-12-04 11:19 來源:谷騰水處理網 作者: 閱讀:4125 網友評論0

 

1.懸浮床光催化-膜分離反應器簡介


        光催化氧化是一項具有廣泛應用前景的水處理技術,近年來開發(fā)高效實用的光催化反應器的研究非;钴S。本課題組以光催化技術的實用化為目的,將懸漿式反應體系,低壓汞燈光源和微濾膜分離技術相結合,開發(fā)出適用于處理低濃度難降解污染物的懸浮床光催化-膜分離反應器(PhotoCatalytic Slurry Reactor Coupled with Membrane Separation,PCRMS),本文簡稱為光催化-膜反應器。反應器結構如圖1所示。

 

圖1懸浮床光催化-膜分離反應器試驗流程圖

        反應器以低壓汞燈為輻射光源。低壓汞燈放在一端封閉的石英玻璃套管內(石英是良好的透紫材料),再把石英套管放在水體中,汞燈淹沒在TiO2懸漿液中,光能可以得到充分利用。
        反應器的底部為曝氣系統(tǒng),通過曝氣使催化劑TiO2懸浮在水體中。經處理后的水通過抽吸泵從微濾膜抽出,催化劑被膜截留而保留在反應器中。
 

2 燈套管的結垢問題
        如上所述,本研究中低壓汞燈放在一端封閉的石英玻璃套管內,再把石英套管放在水體中。低壓汞燈發(fā)出的光強基本不變,套管的透紫性是影響水體接受紫外能最主要的因素,也是影響光催化反應效率的主要因素之一。
小試反應器處理以自來水(清華大學環(huán)境系國家重點實驗室用水,硬度為14~16度,pH=7.5,下同)配制的四氯苯甲酸(4-CBA)模擬廢水試驗中,燈套管存在嚴重的結垢現(xiàn)象。運行一周后,套管外壁的光強下降了90%,嚴重影響反應器的處理效果,需要尋找合適的解決方法。


3 燈套管結垢原因分析
       仔細觀察結垢的套管表面發(fā)現(xiàn),結垢有兩種情況:其一是附著的催化劑;其二是類似于水垢的物質。在套管接近液面的部分第一種情況是主要的結垢形式。
催化劑顆粒的附著主要發(fā)生在套管壁上,因此對光強的測量數(shù)值會產生一定影響。當用清水沖洗后,光強得以恢復。處于液面附近的套管,由于曝氣使液面波動,時而與催化劑懸濁液接觸,時而與空氣相接觸,使催化劑緊密附著在管壁。這時,用水沖洗基本無效。


        類水垢的物質對套管的透光性影響很大。此類結垢用清水清洗無效,需用鹽酸方能洗掉,同時產生大量氣泡。故推測是結垢是CaCO3結垢。
初步分析結垢的原因是由硬度、催化劑顆粒的附著和套管溫這三方面作用下形成的。以下對結垢的形成條件及其控制方法進行探討。


3.1 試驗裝置及方法
        為了深入研究套管結垢的原因,設計了一個圓柱單燈反應器,如圖2所示。該反應器主體是內徑為90mm的有機玻璃管,上端開口,下端用曝氣鈦板封口后又用有機玻璃在距鈦板8mm下封口形成氣室。內設固定低壓汞燈套管的支架,反應器內置29W低壓汞燈一支。
試驗條件:
       1)每次試驗前擦拭套管;
       2)曝氣量維持在4L/min左右,催化劑濃度維持0.4g/L不變;
       3)每天用SUV-5型紫外輻射照度計測光強,取平均值。
 

3.2 試驗結果


3.2.1 不同硬度水質與結垢的關系
        分別使用去離子水、軟化水、低硬度水(5度)、中等硬度水(9度)、自來水(16度)共5種水質的水進行試驗,所有試驗均采用未粉碎的催化劑。 試驗結果如圖3所示。
 

圖3 不同硬度條件下套管表面光強的變化

         從圖3中明顯看到,自來水的試驗中燈套管表面光強下降最快,第5天后,透過套管的光強降到開始時的1/10左右,可明顯看到套管表面的結垢。硬度為9度的試驗中,5天后的套管表面光強降到開始時的2/3左右。而去離子水、軟化水、低硬度(5度)水的試驗中,套管表面光強基本不變。由此,可以認為,自來水中的較高的硬度(>5度)是套管表面結垢的必要條件。


3.2.2 催化劑對套管透光性的影響


       為考察催化劑對燈套管結垢的影響,圖4中顯示了以自來水為基質,加催化劑和不加催化劑時的燈套管結垢情況。


        圖4中前4天未加催化劑,光強基本不變,而加入催化劑后,光強迅速下降,結垢很明顯。這說明催化劑的存在也是造成燈套管結垢的必要條件。
從以上分析不難理解,當使用自來水配水進行光催化氧化反應時,既有硬度離子,又有催化劑,所以導致嚴重的結垢。分析可能是硬度離子(Ca2+、Mg2+)和堿度離子(HCO3-)先“吸附”在催化劑上,一旦該催化劑顆粒碰到較熱的燈套管,則形成微小的CaCO3和Mg(OH)2晶粒附著在燈套管上。隨著這個過程的進行,燈套管就會發(fā)生明顯的結垢,障礙紫外光的透過。


3.2.3 催化劑粒徑對套管透光性的影響


        試驗使用兩種不同粒徑的催化劑:一為未粉碎的催化劑,平均粒徑為12.4μm,二為經超聲波粉碎的催化劑,平均粒徑為8.7μm。兩種催化劑的濃度相同,均使用去離子水,不加反應物,這樣,套管壁對紫外光的透過性就只與催化劑的粒徑相關。試驗結果如圖5所示。

 

        由圖5可知,兩種情況套管表面的光強下降程度不同,使用粉碎后的催化劑,套管表面光強下降更快,到第五天,光強下降了1/5左右;運行到第6天到第8天時,兩種催化劑條件下套管表面光強基本不變。可見,催化劑粒徑越小,催化劑在套管表面附著越容易,結垢越明顯。
       與硬度對套管透光性的影響相比,催化劑粒徑對套管透光性的影響顯然要小得多。在實際使用中,新催化劑一般不經粉碎,而使用中催化劑顆粒會逐漸長大,所以,催化劑粒徑不是影響套管透光性的主要因素。
 

3.2.4 溫升對結垢的影響


       有上面的分析可知,結垢是由于水中硬度離子和催化劑相互作用附著在燈管上造成的。由于硬度離子形成水垢的前提條件是溫度較高,事實上再不開燈時并沒有發(fā)現(xiàn)結垢現(xiàn)象,可見燈套管的溫度升高是結垢的另一必要條件。


4 套管結垢的控制方法


       由上可知,較高硬度、催化劑和燈套管溫度升高是出現(xiàn)結垢的必要條件,基于此,套管結垢的控制方法有以下幾種:
      1)采取適當?shù)念A處理工藝降低高硬度水的硬度,再應用光催化技術。
      2)采用適當?shù)睦鋮s方式,使套管降溫,防止結垢。
      3)擦洗。試驗裝置可采用簡易的人工擦洗器,對于工業(yè)設備可采用機械方法與化學方法相結合的自動擦洗裝置,定期對套管表面進行擦洗。


5 燈套管通風防結垢試驗


5.1 試驗方法
       為探討冷卻法的可行性,本研究嘗試對燈套管進行通風以達到降溫防結垢的目的。試驗使用圖2所示的單燈柱反應器,套管特制可通風。靜態(tài)條件下試驗。
試驗方法:
      1)曝氣量維持在4L/min左右,催化劑濃度維持0.4g/L不變 ;
      2)每天用SUV-5型紫外輻射照度計測光強,取平均值;
      3)通風量分別控制在1.5m3/h和0.5 m3/h。
      4)改變水的硬度(硬度為9、12和15度)。
      5)在通風量為1.5m3/h時,從硬度為9度的水開始試驗,運行7天;然后做硬度為13度的水的試驗,最后進行自來水的試驗。
      6)通風量為1.5m3/h試驗結束后,分析套管內的熱交換情況,改善了套管的熱交換條件,將通風量減小為0.5 m3/h,采用自來水再次進行試驗,時間持續(xù)了7天。


5.2 試驗結果

 

        試驗結果如圖6。可見,通風量為1.5m3/h的情況下,汞燈在硬度為9、12和15度的水中運行,7天后,套管表面光強下降約1/6~1/4,水的硬度不同時,套管表面光強下降值的差異不大。
       在改善了套管的熱交換條件后,將通風量降低為0.5 m3/h時,在自來水的條件下,套管表面光強的下降較原未改善熱交換條件的通風量1.5m3/h的情況有所改善,下降約1/6左右。
      由此可知,通風對燈套管的結垢有明顯的改善,而在保持良好的通風條件,通風量為0.5 m3/h時,基本可以控制套管的結垢。


6  通風與擦洗效果對比


        根據(jù)以上探討,中試反應器設計了兩套方案,即套管內通風與套管外人工擦洗。以下在中試反應器處理以自來水配制的四氯苯甲酸(4-CBA)模擬廢水試驗中,這兩種方法對套管結垢的控制效果。
       中試反應器共有三組燈管,每組12支。試驗時,一組燈管通風不擦洗(單燈通風量為0.6 m3/h),另兩組燈管24小時擦洗一次。每天測量套管外壁的平均光強,其中擦洗組的光強為每次擦洗前的值。
       試驗結果如圖7所示。

 

       從圖中可以看出,7天后通風的燈套管壁的光強由9 mW/cm2下降為6.5 mW/cm2。擦洗則可以使光強保持不變,每次擦洗前的光強為7 mW/cm2,擦洗后光強可恢復為完全清潔時的值(9 mW/cm2)。通風和擦洗對于套管結垢的控制都有較好的效果,而擦洗的效果更佳。
7 結論
       1)燈套管結垢是由于水中的硬度在汞燈發(fā)熱引起水溫升高的條件下與催化劑顆粒共同作用造成的。
       2)通風和擦洗對于套管結垢的控制都有較好的效果,而擦洗的效果更佳。
       3)中試反應器的人工擦洗器使用上并不方便,應開發(fā)在線自動擦洗器,可以定時擦洗,或者根據(jù)光強的變化自動擦洗,還可以加入化學藥劑,以加強擦洗效果。
 

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