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電鍍廢水一體化處理工藝

更新時間:2008-09-24 09:29 來源: 作者: 閱讀:1086 網(wǎng)友評論0

        隨著科技的進(jìn)步和環(huán)保技術(shù)的快速發(fā)展,許多新技術(shù)開始應(yīng)用于環(huán)保行業(yè)了,其中以鐵/炭內(nèi)電解反應(yīng)器為核心的技術(shù)在環(huán)保工程中應(yīng)用越來越廣泛。這種一體化處理技術(shù)以其獨特的優(yōu)勢在電鍍廢水處理工程中具有廣泛的應(yīng)用前景。

        1、一體化技術(shù)處理混合電鍍廢水工藝機理

  破CN-、氧化還原Cr6+為Cr3+等預(yù)處理措施是傳統(tǒng)電鍍廢水處理工藝中必須的,因其投資大、技術(shù)參數(shù)控制程度高、操作復(fù)雜等弊端,在工程設(shè)計與應(yīng)用中具有一定的局限性。

  相比起來,以為主體技術(shù)的工藝則避免了污水的分類收集、預(yù)處理等前期工序,廢水可直接混合并進(jìn)入獨立設(shè)置的調(diào)節(jié)池內(nèi),進(jìn)行水量水質(zhì)調(diào)節(jié),然后通過水力提升至鑄鐵/焦炭內(nèi)電解反應(yīng)器內(nèi),在一定條件下反應(yīng)后進(jìn)入下步工序。由于此類技術(shù)不需要對污水進(jìn)行分類預(yù)處理,而是直接混合處理,因此亦名“一體化處理技術(shù)”,其典型的反應(yīng)機理可表示如下:

  陽極鑄鐵:

  Fe-2e→Fe2+            E0(Fe2+/Fe)=-0.44V             (1)

  Cu2++Fe→Fe2++Cu                                   (2)

  陰極焦炭:

  2H++2e→2[H]→H2↑    E0(H+/H2)=0.00V               (3)

  O2+2H2O+4e→2OH-     E0(O2/OH-)=0.41V              (4)

  O2+4H++4e→2H2O      E0(O2/H2O)=1.22V              (5)

  不斷生成的Fe2+在強氧化劑Cr6+作用下,生成具有良好絮凝作用的Fe3+,同時將Cr6+轉(zhuǎn)化Cr3+,其反應(yīng)為:

  6Fe2++Cr2O2-7+14H+→2Cr3++6Fe3++7H2O                 (6)

  同時,如果污水中還含有氰化物,則可發(fā)生:

  CN-+O2→CNO-〔→…→N2〕                          (7)

  通過以上一系列無數(shù)的內(nèi)電解反應(yīng),污水中的重污染物物質(zhì)得到了轉(zhuǎn)化,繼而在后續(xù)處理單元中得到更進(jìn)一步去除。

  2、工藝流程及主要設(shè)施說明

  2.1、工藝流程

  采用此技術(shù)的工程工藝流程。

  混合廢水經(jīng)廠區(qū)收集管道流至調(diào)節(jié)池,由耐腐蝕性一級污水泵提升至鑄鐵/焦炭反應(yīng)器中,在空氣輔助作用下,水中重金屬離子及CN-等在鑄鐵/焦炭表面發(fā)生無數(shù)內(nèi)電解反應(yīng),通過一系列(1)-(7)式中反應(yīng)達(dá)到轉(zhuǎn)化目的。出水經(jīng)過自動控制系統(tǒng)投加堿液調(diào)節(jié)pH后自流至斜管沉淀池進(jìn)行泥水分離,清水經(jīng)過砂濾后即可達(dá)標(biāo)排放或者回用。

  斜管沉淀池排放污泥在濃縮池中濃縮后經(jīng)壓濾機脫水處理,干泥餅中含有大量重金屬,屬于危險廢物,交由專門機構(gòu)回收處理。

  2.2、主要設(shè)計參數(shù)

  2.2.1 混合調(diào)節(jié)池

  用以調(diào)節(jié)不規(guī)律排水,均衡水量水質(zhì)。設(shè)置水力停留時間為8 h,液位控制器控制提升泵運行。

  2.2.2 溶氣罐

  保證水氣的充分混合,使污水中含有的氧氣分子能在焦炭表面形成內(nèi)電解環(huán)境。溶氣罐設(shè)置水力停留時間為3~5 min。

  2.2.3 鑄鐵/焦炭反應(yīng)器

  鑄鐵/焦炭反應(yīng)器為本工藝的核心部件,污水中含有的重金屬與溶解的氧氣分子在其表面發(fā)生無數(shù)微電解反應(yīng)〔見上(1)-(7)反應(yīng)機理〕,良好的反應(yīng)條件能夠保證污水中的重金屬以及氰化物等高危害污染物轉(zhuǎn)化為低危害物質(zhì),繼而在后續(xù)離子固化工序中得以去除。鑄鐵/焦炭反應(yīng)器水力停留時間為45 min,接觸反應(yīng)時間為25~30 min。

  2.2.4 脫氣池

  脫除污水中大量的微小空氣泡,避免帶入反應(yīng)池中被投加藥劑包裹形成絮凝體而使絮凝體變輕上浮。水力停留時間為15 min,設(shè)置機械攪拌加快脫氣。

  2.2.5 反應(yīng)池

  分為二級反應(yīng),前段通過pH計自動控制系統(tǒng)投加氫氧化鈉溶液調(diào)節(jié)pH值,重金屬得以固化,后段投加PAM絮凝劑加速絮凝體的沉淀。兩級反應(yīng)時間均為15 min。

  此外,相對于其它工藝,鑄鐵/焦炭反應(yīng)器本身生成的Fe3+具有良好絮凝作用,在控制pH為7-10的情況下,生成的絮凝體大而穩(wěn)定,易于沉淀。

  2.2.6 斜管沉淀池

  用以實現(xiàn)反應(yīng)池出水中的泥水分離。表面負(fù)荷取1.0 m3/(m2.h)。

  2.2.7 砂濾池

  沉淀池出水中一般都含有微小的懸浮物質(zhì),這些通過機械作用強制固化的重金屬物質(zhì)可能會重新溶出而造成出水中重金屬物質(zhì)的超標(biāo),在沉淀池后設(shè)置砂濾池可以有效的將微小的懸浮物質(zhì)除去。砂濾池設(shè)計流速以不超過1.0 m/h為佳。

  2.2.8 清水回用池

  暫存清水,提供砂濾池的反沖洗用水或者回用水。
 
        3、結(jié)果與體會

  3.1、影響水質(zhì)因素

  3.1.1 鑄鐵/焦炭反應(yīng)器對系統(tǒng)的影響

  鑄鐵/焦炭反應(yīng)器是本技術(shù)的關(guān)鍵處理設(shè)施,其主要參數(shù)的設(shè)計直接決定著系統(tǒng)出水效果的好壞。在水質(zhì)一定的情況下,鑄鐵和焦炭的質(zhì)量比、安裝方式、焦炭粒徑大小以及接觸反應(yīng)時間是關(guān)鍵設(shè)計參數(shù)。

  在進(jìn)水pH值為1~3的條件下,采用的鑄鐵:焦炭質(zhì)量比約為1~1.5:1,分層安裝,鑄鐵粒徑細(xì)小(ф=5~15 mm),焦炭以細(xì)薄塊狀最好;整個反應(yīng)器接觸時間為20~30 min,提供空氣量為0.1~0.13 m3/min時,水樣分析表明,在此條件下,污水中含有的高危險物質(zhì)Cr6+及CN-等能夠良好的轉(zhuǎn)化為低危險、易除去的Cr3+及CNO-等。

  3.1.2 水中空氣的影響

  一體化處理池中出水含有大量的空氣,在進(jìn)行加藥前必須盡量脫除。本工程設(shè)計之初由于沒有充分考慮好脫氣問題,在斜管沉淀池中經(jīng)常發(fā)生污泥上浮現(xiàn)象,原因即為水中含有的空氣在沒有完全脫除之前已經(jīng)被投加堿及PAM包裹在絮凝體內(nèi),造成污泥密度變小而上浮。脫氣池設(shè)置較大的表面積及增加攪拌有利于快速脫氣。

  3.1.3 pH值的影響

  重金屬沉淀對pH要求較高,所以采用pH自動控制器來投加NaOH量。

  3.1.4 砂濾流速影響

  砂濾池主要將出水中可能含有的微小懸浮物除去,避免固化重金屬重新溶解到清水中,過高的濾速不利于濾除微小的懸浮物。

  3.2、工程投資與運行費用

  以內(nèi)電解技術(shù)為主體的污水處理工藝無論是倫理上還是工程應(yīng)用上已經(jīng)日漸成熟,尤其是此類技術(shù)為核心的一體化處理工藝應(yīng)用于電鍍廢水處理工程更有著傳統(tǒng)工藝無法比擬的優(yōu)越性。一體化技術(shù)處理電鍍廢水不需鋪設(shè)多種管路,避免了因分類收集作預(yù)處理帶來的管路復(fù)雜、設(shè)備多、加藥量大、控制要求高等弊端,因此工程投資費用省、運行費用低(表1)。

  表1  工程主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  Table1 Main economic index of the engineering

序號

總投資(萬元)

運行成本(元/噸水)

1

土建投資

設(shè)備投資

其它

藥劑費

人工費

水電費

2

13.3

41.9

6.8

0.63

0.22

0.36

合計

62

1.21

  3.3、反應(yīng)器更換填料對系統(tǒng)的影響

  反應(yīng)器中鑄鐵是一直處于消耗狀態(tài)的,當(dāng)其含量下降到一定程度時,反應(yīng)器處理效果變差,甚至出水不能達(dá)標(biāo),此時需要及時補充鑄鐵,可能對系統(tǒng)連續(xù)運行產(chǎn)生影響。因此,在反應(yīng)器結(jié)構(gòu)設(shè)計時必須考慮到此種情況的發(fā)生,可以通過設(shè)置多個獨立并聯(lián)的處理單元,或者在工廠停產(chǎn)檢修時進(jìn)行。

  3.4、結(jié)果

  實例工程于2004年1月開工,2004年4月竣工并調(diào)試,2004年5月通過當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門監(jiān)測驗收。部分監(jiān)測結(jié)果如表2所示。

  表2 水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果            mg/L(pH除外)

  Table2 Results of water samples      mg/L(pH except)

項 目

pH

SS

COD

總銅

總鎳

總鋅

Cr 6+

石油類

原 水

2.4

84.6

220.3

14.9

15.7

3.1

0.34

19.8

出 水

6.8

14

66.7

0.24

0.21

0.13

0.002(Y)

0.2(Y)

去除率

/

83.5%

69.7%

98.4%

98.7%

95.8%

99.4%

99.0%

排放標(biāo)準(zhǔn)

6~9

≤70

≤90

≤0.5

≤1.0

≤2.0

≤0.5

≤5.0

  監(jiān)測結(jié)果顯示,本工藝對重金屬的去除率均在95 %以上,出水明顯優(yōu)于排放標(biāo)準(zhǔn)。

  4、結(jié)論

  4.1、本工程實例顯示,一體化污水處理技術(shù)應(yīng)用于電鍍混合廢水處理工程不僅投資省、運行費用低,而且操作簡便、處理效果高效穩(wěn)定。

  4.2、本工程出水中Cr6+、總銅、總鎳和總鋅分別為0.002(Y)mg/L、0.24 mg/L、0.21 mg/L和0.13 mg/L,去除率高達(dá)99.4 %、98.4 %、98.7 %和95.8 %,出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的一級標(biāo)準(zhǔn),部分出水回用

 

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