針織染色廢水的治理
寧波維科集團(tuán)下屬的浙東針織廠主要對針織布料(輔以少量全棉)染色。所用染料以分散染料為主,此外還有少量活性染料和一些表面活性劑、染色助劑。廠內(nèi)原建有一套物化(氣浮、斜管沉淀)處理設(shè)施,處理效果較差,所用藥劑較多,管理較麻煩,為適應(yīng)2000年的達(dá)標(biāo)排放,廠方遂于1998年決定進(jìn)行技改。通過這次改造,使出水水質(zhì)大大優(yōu)于國標(biāo)(GB 8978-1996)一級排放標(biāo)準(zhǔn),CODCr去除率達(dá)88.3%,BOD5去除率為98.7%。
1 廢水來源及性質(zhì)
廢水主要來源于染整車間的染色過程,其產(chǎn)生的廢水往往集中在短時間內(nèi)排放,水量波動較大。廢水中污染物濃度相差較大,BOD5/CODCr比值在0.26左右,屬可生化性較差的廢水。
廢水量為167 m3/h,廢水的設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)見表1,設(shè)計(jì)出水水質(zhì)見表2。
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2 工藝流程
廢水先流入調(diào)節(jié)池進(jìn)行預(yù)曝,然后泵入生物接觸氧化池,出水自流入斜管沉淀池,沉淀出水直接排放。污泥排入貯泥池,再泵入濃縮池,經(jīng)板框壓濾機(jī)處理。
斜管沉淀池設(shè)計(jì)中設(shè)有加藥反應(yīng)區(qū),是為去除色度而設(shè)的,具體視水質(zhì)情況決定是否加藥。
3 主要構(gòu)筑物及設(shè)備
① 曝氣調(diào)節(jié)池:由于原調(diào)節(jié)池容積不夠,新增一座,二池總有效容積為1336m3,停留時間為8h。池內(nèi)采用穿孔管曝氣,氣水比為5∶1。
② 生物接觸氧化池:有效容積1 837 m3,內(nèi)置填料,填料接觸時間為7.1 h。池底采用曝氣軟管曝氣,氣水比為15∶1。池內(nèi)溶解氧濃度為4 mg/L,選用的風(fēng)機(jī)為三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)SSR200。
③ 斜管沉淀池:表面負(fù)荷為1.5 m3/(m2·h)。
④ 貯泥池:由于場地限制,貯泥池有效容積為75 m3。污泥濃縮池利用廠內(nèi)原有污泥池改造,脫水系統(tǒng)采用原有設(shè)施。
4 處理效果及分析
經(jīng)寧波市環(huán)保監(jiān)測站晝夜取樣分析,結(jié)果見表3。
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染色廢水經(jīng)預(yù)曝、生物接觸氧化、沉淀(加硫酸鋁200 mg/L,PAM 10 mg/L)處理后,廢水中的污染物指標(biāo)均達(dá)到國家一級排放標(biāo)準(zhǔn)。
從表3數(shù)據(jù)可知,處理效果比預(yù)期好得多。尤其生化調(diào)試較為成功,生物接觸氧化池出水已達(dá)到設(shè)計(jì)要求,若要出水達(dá)到一級排放標(biāo)準(zhǔn),可加少量硫酸鋁及PAM。
5 治理成本分析及工程投資
① 電費(fèi):0.382元/m3。
② 人工費(fèi):0.018元/m3。
③ 藥劑費(fèi):按硫酸鋁200 mg/L,PAM 10 mg/L投加,藥劑價(jià)格分別按900元/m3及9000元/m3計(jì),費(fèi)用共為0.27元/m3。
④ 治理成本:0.67元/m3。
本次技改總投資168萬元,對4000m3/d水量而言,所花的錢較少,但收到的環(huán)境效益較好。

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