液化氣固定床無堿脫臭工藝節(jié)能減排作貢獻(xiàn)
自液化氣固定床無堿脫臭組合工藝于2008年1月首次在大慶油田化工集團(tuán)輕烴分餾分公司應(yīng)用以來,無論在經(jīng)濟(jì)還是環(huán)保方面均顯示出良好效益。
該組合工藝脫硫后的液化氣總硫小于343毫克/升,車用液化氣總硫小于1.4×10-4,產(chǎn)品指標(biāo)達(dá)到了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。2008年1~12月,該公司生產(chǎn)民用液化氣5.8萬噸,增效900多萬元。
該組合工藝采用醇胺法脫硫,將液化氣通過MDEA(N-甲基二乙醇胺)抽提塔粗脫硫化氫,再進(jìn)入液液分離單元,將液化氣攜帶的胺液脫掉,以避免胺液中所含高濃度硫化氫,造成液化氣銅片腐蝕不合格。液化氣再經(jīng)過精濾單元過濾機(jī)械雜質(zhì)——炭黑(殘留固體顆粒直徑≤5μm),再經(jīng)過脫水單元脫除游離水(游離水從 1×10-2降至1.5×10-5),經(jīng)過過濾和干燥的液化氣,進(jìn)入固定床第一級(jí)脫硫反應(yīng)器,精脫除硫化氫(硫化氫從9×10-6降至1×10-7),脫除硫化氫后液化氣進(jìn)入固定床第二級(jí)脫硫醇反應(yīng)器,將硫醇大部分轉(zhuǎn)化,小部分吸收(硫醇從1.3×10-4降至5×10-6以下),脫硫后合格的液化氣進(jìn)入成品罐區(qū)。
該組合工藝特點(diǎn)是流程簡(jiǎn)單,一次性投資少;硫醇轉(zhuǎn)化反應(yīng)完全、無堿渣污染,可以節(jié)省一部分堿和堿洗產(chǎn)生的堿渣,從而減少對(duì)廢堿液的處理費(fèi)用;采用固定床技術(shù),可以減掉蒸汽加熱環(huán)節(jié),節(jié)約蒸汽費(fèi)用,減少環(huán)境污染。另外,該套組合工藝還可以生產(chǎn)低硫、無硫液化氣,為節(jié)能減排作貢獻(xiàn)。

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