河鋼宣鋼:“固廢”變身“金元寶”
“咣、咣當(dāng)……”伴隨著轉(zhuǎn)鼓有節(jié)奏的轉(zhuǎn)動(dòng),河鋼宣鋼焦化廠焦炭強(qiáng)度測(cè)定室內(nèi)所有人都在心里緊張地默數(shù)著:“98、99、100轉(zhuǎn)……”轉(zhuǎn)鼓剛停穩(wěn),大家就迫不急待地打開(kāi)轉(zhuǎn)鼓。“快支篩子!”作業(yè)長(zhǎng)韓風(fēng)國(guó)邊撿焦炭邊對(duì)技術(shù)員說(shuō),“如果這爐焦炭實(shí)驗(yàn)成功了,咱們的配煤成本至少能降低7、8元錢!”
篩分、稱重……結(jié)果很快就出來(lái)了,“焦炭M4087.6%,M106.0%,質(zhì)量完全合格!”焦炭強(qiáng)度測(cè)定室的人歡呼雀躍起來(lái)!
除塵灰主要是由煉焦系統(tǒng)、運(yùn)焦系統(tǒng)、配煤系統(tǒng)除塵設(shè)備回收而來(lái)的“固廢”構(gòu)成。1#、2#焦?fàn)t干熄焦投產(chǎn)前,除塵灰主要被煉鐵廠用作燒結(jié)礦原料,隨著生產(chǎn)工藝的變化,煉鐵廠提出停用除塵灰,每天300噸左右的除塵灰該怎么處理,難道真無(wú)“用武之地”了嗎?這成了焦化廠亟待解決的難題。
面對(duì)即將“嫁不出去”的固廢,焦化廠的技術(shù)人員們沒(méi)有氣餒。“沒(méi)有嚴(yán)格意義上的廢物,只有放錯(cuò)了地方的資源。”“對(duì)!能不能將除塵灰作為原料煤使用?”“這個(gè)主意好啊!公司現(xiàn)在不是正在大力推進(jìn)精益生產(chǎn)嗎?‘精益生產(chǎn)追求的目標(biāo)是消除浪費(fèi)’,這我可專門學(xué)過(guò)。”大家你一言我一語(yǔ),提出了大膽的設(shè)想。經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究,這次“解放思想大討論”很快便有了結(jié)論——技術(shù)中心的專業(yè)技術(shù)人員給出的意見(jiàn)是:“除塵灰的主要成分是焦粉和煤粉,根據(jù)膠質(zhì)層重疊、共炭化等配煤技術(shù)原理,焦粉屬于補(bǔ)強(qiáng)材料,在理論上可以作為瘦化劑使用。”
有了理論支撐,SBU小組便立即將“除塵灰配入煉焦煤”確定為精益生產(chǎn)攻關(guān)課題,各種理論數(shù)據(jù)計(jì)算和實(shí)驗(yàn)也隨即展開(kāi)。由于沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)可借鑒,他們只能一次次調(diào)整配比,一次次利用小焦?fàn)t進(jìn)行試驗(yàn)。經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次失敗后的再調(diào)整、再實(shí)驗(yàn),終于出現(xiàn)了文章開(kāi)頭的一幕。
然而,試驗(yàn)成功并不等于在實(shí)際生產(chǎn)中就可以正常使用。第一天試用出現(xiàn)的新問(wèn)題讓大家猝不及防。除塵灰畢竟是粉塵物質(zhì),易飛揚(yáng),使用時(shí)導(dǎo)致皮帶通廊粉塵瞬間超標(biāo)。一時(shí)間,降本增效的奇招變成了與職工健康、清潔環(huán)境的博弈。
作業(yè)長(zhǎng)韓風(fēng)國(guó)當(dāng)即表態(tài):“配用除塵灰決不能以犧牲職工健康為代價(jià),解決不了粉塵問(wèn)題決不能用!”難道除塵灰攻關(guān)就只能止步于理論計(jì)算和小焦?fàn)t實(shí)驗(yàn)了嗎?正當(dāng)大家絞盡腦汁想辦法的時(shí)候,有人率先提出:“皮帶通廊粉塵增大,說(shuō)明除塵灰含水較低,大街上降粉塵不就是往空中噴水嗎?如果提前給除塵灰加濕,再用濕煤一壓,這不就能解決除塵灰揚(yáng)塵的問(wèn)題了?”“加濕降塵我贊同,我覺(jué)得還要注意減少瞬間配入量,保證除塵灰的加濕效果……”“你們說(shuō)的都對(duì),但還要注意天氣變化情況,咱們這地區(qū)常刮風(fēng),遇到大風(fēng)天氣,應(yīng)該立即停止使用除塵灰,制定《除塵灰配入操作細(xì)則》,讓?shí)徫挥幸?guī)可循,實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)……”一個(gè)個(gè)響亮的聲音將討論推向高潮,除塵灰使用遭遇的難題也在大家的集思廣益中迎刃而解了。很快,除塵灰便成了配煤原料中的新成員——
3月10日,除塵灰以小配比替代瘦煤正式配用;
3月12日,焦炭質(zhì)量跟蹤報(bào)告顯示,兩項(xiàng)重要指標(biāo)M40達(dá)到87.6%,M10達(dá)到6.0%,符合公司關(guān)于焦炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,完全能夠滿足高爐生產(chǎn)所需。
據(jù)測(cè)算,扣除由廠際間物料倒運(yùn)所降低的物流成本和人工成本,僅除塵灰替代煉焦煤一項(xiàng),每年就能減少配煤成本400余萬(wàn)元。
“固廢”變成了“金元寶”,這是河鋼宣鋼焦化廠職工將精益生產(chǎn)從理論變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的又一重大成果,他們臉上欣慰的笑容足以說(shuō)明一切——他們要將這一成功經(jīng)驗(yàn)運(yùn)用到更多更廣的生產(chǎn)領(lǐng)域,精益生產(chǎn)再創(chuàng)佳績(jī)指日可待!

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