利用新的過濾技術(shù)節(jié)能降耗增效益
1.概述
生水系統(tǒng)是動力廠化學(xué)水處理的重要環(huán)節(jié),生水水質(zhì)的好壞直接影響著后續(xù)水處理的設(shè)備運(yùn)行狀況及除鹽水的水質(zhì),從而關(guān)系到動力熱力設(shè)備安全運(yùn)行。我廠原生水系統(tǒng)設(shè)計負(fù)荷為480t/h,由于十五擴(kuò)建改造需要,生水水量的增加及水質(zhì)要求的提高,原有兩臺處理能力為240t/h的重力無閥濾池?zé)o法滿足生產(chǎn)需求,且系統(tǒng)存在問題,改造已是當(dāng)務(wù)之急;經(jīng)過調(diào)研和充分論證決定采用一種新型的束狀軟填料—纖維作為濾元的壓力式高效纖維過濾器。
2.生水系統(tǒng)工藝現(xiàn)狀及問題
原生水過濾設(shè)備無閥濾池是采用顆粒狀石英砂為濾料利用水力學(xué)原理設(shè)計的一種等流速快濾池,流速為6~10m/h;其生水系統(tǒng)工藝流程為原水自系統(tǒng)至低溫電站換熱器與低溫?zé)崴畵Q熱溫升至40℃左右后,經(jīng)無閥濾池過濾到清水池由清水泵引至后續(xù)設(shè)備進(jìn)行水處理;該系統(tǒng)存在以下三個問題:
(1) 無閥濾池占地面積太大,處理能力240t/h的無閥濾池外型尺寸為8×4m2,處理能力400t/h的無閥濾池外型尺寸為10×5m2,由于受場地及生產(chǎn)情況限制無法增建一套無閥濾池;且用顆粒狀濾料進(jìn)行過濾其過濾精度受濾料粒徑限制,其出水濁度高達(dá)5mg/L,濾料的清洗操作過于繁重;另外無閥濾池面積大,顆粒狀石英砂易造成亂層及分布不均,嚴(yán)重時出現(xiàn)偏流而影響了出水水質(zhì)。
(2) 無閥濾池反洗自用水消耗量大,且?guī)ё叽罅繜崃,造成熱量的極大浪費(fèi)。
(3) 由于系統(tǒng)來原水水質(zhì)差,兩臺換熱器堵塞及積泥垢十分嚴(yán)重,常需停運(yùn)一臺進(jìn)行檢修,而單臺換熱器的容量小,生水溫度達(dá)不到要求增加制水成本。
3.可行性分析
3.1 以石英砂為濾料的無閥濾池局限性
過濾單元的整個操作過程分為兩步,第一步為水中懸浮物在濾料中的被吸附、被濾除過程,第二步為濾料的清洗過程.
顆粒狀濾料如石英砂的過濾效果,可用以下公式表示
C=Co·e-3/2·(1-ε) ·η·ηc·L/dc
式中:Co, C-分別為過濾前后懸浮物的濃度;
L-濾料層厚度;
ε-濾料層空隙率;
dc-濾料顆粒粒徑;
η-有效碰撞次數(shù)與總碰撞次數(shù)之比,與水的混凝效果有關(guān);
ηc-水中懸浮物撞擊某單元濾料的速率與流向該單元濾料速率之比;
從公式中可知,就濾池而言,提高過濾效果的主要途徑是減少濾料顆粒的粒徑,但由于受運(yùn)行阻力和反沖洗操作等因素限制,顆粒狀濾料的粒徑減少將受到限制。
另外顆粒狀濾料在清洗時,由于反洗水流的水力篩分作用,在濾料層中形成了沿過濾水流方向?yàn)V料的粒徑按由小而大遞增的分布,過濾效果呈由高到低遞減的不合理現(xiàn)象,濾層中處于上部的細(xì)小濾料,因其過濾效果較高,細(xì)小的孔隙很容易就被雜質(zhì)顆粒填滿,運(yùn)行阻力增加并導(dǎo)致水中雜質(zhì)的下移,而處于中下部的粗大濾料,因過濾效果較低而不能對顆粒實(shí)施更有效的濾除,濾池失效從而使得濾池的濾速、效率和濾料的截污容量等指標(biāo)都難以得到進(jìn)一部提高.
3.2纖維過濾器的特點(diǎn)
高效纖維過濾器是一種將下端掛有重墜的膨化纖維長絲(直徑20~50um)束叢,懸吊于設(shè)在過濾器上部的多孔板上充當(dāng)過濾介質(zhì)的過濾設(shè)備。在纖維束叢中設(shè)置有若干個膠囊,過濾時先向囊內(nèi)充水加壓強(qiáng)行擠壓周圍的纖維束使之密實(shí),然后水流自下而上穿過纖維孔隙進(jìn)行上向流過濾工作。清洗時先排盡囊中的水,撤消對纖維束的擠壓,使纖維束叢在重墜的重力和膨化纖維的彈力聯(lián)合作用下恢復(fù)其膨松狀態(tài),然后進(jìn)行氣、水聯(lián)合抖動擦洗將其清潔干凈,恢復(fù)到初始性能。
由于用作濾元的纖維是一種彎曲而柔軟的材料,其濾料直徑可小達(dá)幾十微米,并且在濾料層中存在著大量的縫隙空間,在過濾工作過程中,通過控制對纖維束的擠壓條件就可以得到不同的纖維孔隙率,過濾器的效率和阻力就可以控制在設(shè)定的范圍內(nèi),解決了傳統(tǒng)的過濾設(shè)備無閥濾池、虹吸濾池、機(jī)械式過濾器等均采用顆粒狀濾料如石英砂進(jìn)行過濾其過濾精度受濾料粒徑較大限制的問題;微小的濾料直徑,極大地增加了濾料的比表面積和表面自由能,增加了水中雜質(zhì)顆粒與濾料的接觸機(jī)會和濾料的吸附能力,從而提高了過濾效率和截污容量。兩種過濾器主要性能對比如下:
無閥濾池
高效纖維過濾器
濾料名稱
石英砂顆粒
纖維
濾料直徑(mm)
0.5~1.0
0.02~0.05
流速(m3/h)
5~10
30
出水濁度(mg/L)
≤5
≤2
截污容量(kg/m3)
1~1.2
5~10
從表中可以得知纖維過濾器的生水水質(zhì)、截污容量遠(yuǎn)高于無閥濾池;且生水經(jīng)過纖維過濾器后進(jìn)換熱器可以解決原工藝流程中存在的缺陷。
經(jīng)過調(diào)研分析,我們本著工藝技術(shù)領(lǐng)先且自動化程度高的原則,采用PLC(Programmable Logic Controller)控制對生水系統(tǒng)工藝流程進(jìn)行改造為:系統(tǒng)來生水先經(jīng)4臺3000高效纖維過濾器過濾后至低溫電站通過換4低溫?zé)崴畵Q熱,然后進(jìn)清水池。單臺3000高效纖維過濾器設(shè)計出力210t/h。
4.經(jīng)濟(jì)效益及社會效益
該生水系統(tǒng)改造運(yùn)行一年來,解決了原工藝中存在的問題,提高了出水水質(zhì)及水量,降低了生產(chǎn)成本。
4.1高效纖維過濾器的出水水質(zhì)有了提高,使出水濁度穩(wěn)定并小于2度,減小了陽床的負(fù)擔(dān),可有效地提高離子交換器的周期制水量,降低酸堿耗,減輕對樹酯的污染。
4.2由于采用新工藝,過濾設(shè)備用反洗水未經(jīng)過加熱,減小了熱量損失。
無閥濾池全年反洗水量=全年制水量×(1-制水率)
=2500000×(1-0.974)=42500噸
反洗水熱量損失=生水溫升×反洗水量
=15×42500×4.18
=2.66×106(MJ)
折標(biāo)準(zhǔn)油=2.66×106/41.87=63.53(t)
其中:41.87為1kg標(biāo)準(zhǔn)油熱值;
4.3高效纖維過濾器周期制水量大,反洗水耗量小,減少了水耗;降低了排污量。
周期制水量(t)
反洗水量(t)
制水率
高效纖維過濾器
10000
170
0.983
無閥濾池
3500
92
0.974
過濾器全年節(jié)約水量=(過濾器制水率-濾池制水率)×全年生水量
=(0.983-0.974)×2500000
=22241.603噸
全年節(jié)約排污費(fèi)=22241.603×4.5=10萬元
4.4解決了換熱器堵塞問題,提高了換4換熱效果,節(jié)約了檢修費(fèi)用。
改造前兩臺換熱器由于原水水質(zhì)差經(jīng)常堵塞,每年每臺需檢修2~3次,生水由換熱器旁路直接進(jìn)無閥濾池,低溫?zé)崴裳h(huán)水冷卻增加了循環(huán)水場的用電負(fù)荷,同時由于生水溫度低,后續(xù)設(shè)備離子交換器的周期制水量下降,酸堿耗量增加。改造后運(yùn)行半年來未發(fā)生堵塞現(xiàn)象,節(jié)約了檢修費(fèi)用,降低了工人的勞動強(qiáng)度。
5.結(jié)論:
以纖維為濾料的高效纖維過濾器與以石英砂為濾料的無閥濾池相比,具有過濾效率高、濾速快、截污容量大、周期制水量大、自耗水低、占地面積小的特點(diǎn),同時解決了原工藝流程中存在的問題,有較高的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益;它在電廠的生水處理工藝中正逐步得到應(yīng)用,如能改進(jìn)纖維濾料的清洗技術(shù),簡化過濾設(shè)備的內(nèi)部結(jié)構(gòu),使之具備直接處理高濁度進(jìn)水的能力和纖維過濾設(shè)備大型化發(fā)展,可在污水處理利用方面得以應(yīng)用推廣。

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