中變氣脫碳提氫技術成功應用
近日,由武漢石化和武漢工程大學歷時3年合作研發(fā)的“干氣制氫中變氣脫碳提氫技術及產業(yè)化”項目,通過武漢市科技局鑒定。武漢市科技局專家稱,該技術既可提高煉廠氫氣回收率,又可實現二氧化碳的富集和捕集,可大范圍推廣應用。
氫氣是提高汽柴油產品質量的重要調和組分,盡可能提高氫氣產能同時降低產氫能耗,是煉油企業(yè)的共同追求。目前煉油企業(yè)普遍采用輕烴蒸汽轉化+PSA(變壓吸附)工藝生產氫氣,氫氣純度高,可以達到99.9%,但是存在氫氣回收率較低的缺點,一般回收率為85%。
干氣制氫中變氣脫碳提氫技術,是在中變氣進PSA前,增加一個脫碳流程,降低進PSA單元的原料氣中的雜質含量,提高PSA的氫氣回收率。采用這一技術,還保留了PSA工藝生產氫氣純度高的特點,而副產的高濃度二氧化碳還可以進一步制取食品級二氧化碳和干冰,也可用來處理煉廠堿渣等,應用前景十分廣闊。
此外,采取中變氣脫碳工藝后,PSA解析氣的總量減少了,解析氣熱值提高了,可有效降低制氫裝置轉化爐的能耗。如果采用高溫中變氣作為脫碳裝置再生塔底重沸器的熱源,停運制氫裝置的中變氣空冷器,脫碳裝置還可以做到基本不耗能運行。
中變氣脫碳裝置已于2010年2月底在武漢石化建成中交,3月初投產。項目負責人介紹,該裝置投產后,每年可增產氫氣約1500噸,降低瓦斯消耗約1000噸,增效1000萬元。項目負責人還表示,由博達實業(yè)公司(武漢石化改制企業(yè))投資的食品級二氧化碳裝置將在2010年底建成,屆時在降低二氧化碳排放的同時,還可為企業(yè)創(chuàng)造更大效益,降低企業(yè)加工損失率,提高綜合商品率。
據悉,該技術在我國石油煉制工業(yè)的制氫裝置屬首次應用。

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