廣州石化重催再生煙氣實現(xiàn)100%脫硫凈化處理
為推進“碧水藍天”計劃,廣州石化不斷加快環(huán)保項目的實施進度。重催煙氣余熱回收系統(tǒng)改造項目的投用,實現(xiàn)了節(jié)能增效和環(huán)保的雙豐收
中國石化新聞網(wǎng)訊(吳萬榮黃敏清潘全旺)9月25日15時55分,廣州石化重催煙氣余熱回收系統(tǒng)改造項目中的CO鍋爐蒸汽并網(wǎng),進入正常生產(chǎn)。該鍋爐具有燃料耗量少,爐膛承壓能力高、產(chǎn)汽量大等優(yōu)點,投產(chǎn)后每年可增產(chǎn)中壓蒸汽20多萬噸,不僅每年可增效4000多萬元,而且確保了重催再生煙氣100%進入下游的煙氣脫硫設(shè)施進行凈化處理,實現(xiàn)了節(jié)能增效和環(huán)保的雙豐收。
廣州石化重催裝置原有的余熱鍋爐產(chǎn)汽能力僅有40t/h,已經(jīng)連續(xù)運行超過20年,隨著關(guān)鍵設(shè)備的老化,舊爐在運行上存在較大的隱患。2010年,隨著重催新增的煙氣脫硫設(shè)施的投用,鍋爐爐膛操作壓力升高,造成煙氣不能全部進入鍋爐,不僅造成較大的能量損失,而且環(huán)保設(shè)施的作用也不能得到有效發(fā)揮,重催仍需要繼續(xù)使用煙氣硫轉(zhuǎn)移催化劑,增加了生產(chǎn)成本。
為推進“碧水藍天”計劃,確保節(jié)能和環(huán)保目標的實現(xiàn),廣州石化加快了該項目的實施進度。為減少投資成本,新建鍋爐在設(shè)計上遵循可研階段提出的配套系統(tǒng)和設(shè)施盡量利舊的原則,新爐的燃燒風機和給水系統(tǒng)全部實現(xiàn)利舊,有效降低了設(shè)備采購成本;此外,為將停爐造成的經(jīng)濟損失減最小限度,爐體結(jié)構(gòu)采用模塊化設(shè)計,使設(shè)備預制深度大大提高,有效縮短了施工周期。
重催裝置余熱回收CO鍋爐投用后,自產(chǎn)以及過熱系統(tǒng)飽和蒸汽總量達到61t/h,可降低裝置能耗10-12kgEO/t,降低公司能耗約1.0kgEO/t。

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