多污染物協(xié)同控制將成治污主流
12月5日,130余位來自華能、大唐、華電、華潤電力等大型發(fā)電集團旗下不同電廠的“取經(jīng)人”不遠千里齊聚上海。這一次,他們帶著一個共同的任務(wù),就是對目前應(yīng)對超低排放(超潔凈排放、近零排放)的技術(shù)進行摸底,并在其中挑選出達標能力最好、經(jīng)濟性最優(yōu)、最適合自身運行條件的技術(shù)路線和工藝。
而迎接他們的,則是一場技術(shù)盛宴———作為這次“2015燃煤鍋爐煙氣超潔凈排放新技術(shù)研討會”的舉辦方,上海龍凈環(huán)?萍脊こ逃邢薰竞妄垉艨平墉h(huán)保技術(shù)(上海)有限公司,在會上祭出了“單塔三區(qū)超凈脫硫除塵技術(shù)”、“單塔雙區(qū)高效脫硫除塵技術(shù)”、“高效雙混SCR煙氣脫硝技術(shù)”以及“脫硝催化劑再生技術(shù)”等涉及燃煤電廠脫硫、脫硝、除塵的污染物超低排放技術(shù),并變革性地推出“中國地域遼闊,電廠需求多樣,應(yīng)多種技術(shù)并存”、“技術(shù)好不好,就看是否超凈耗能少”、“環(huán)保設(shè)備不能像葫蘆串越加越長,應(yīng)實現(xiàn)多污染物協(xié)同控制”等環(huán)保新理念,認為煤電超凈排放應(yīng)沿著“協(xié)同、節(jié)約、安全”的技術(shù)方向發(fā)展。
技術(shù)好不好,就看是否超凈耗能少
“通俗地講,治理大氣污染就像洗衣服,一遍洗不干凈,就得洗兩遍。同理,如果不怕多花錢、多耗能,超凈排放都可以做到。但這并非真正的節(jié)能減排。”上海龍凈總經(jīng)理陳澤民在致歡迎詞時如是說。
近幾年來,環(huán)保政策的不斷加碼推動我國電力行業(yè)的大氣污染治理成績不俗。
隨著更低的排放目標確立,電力行業(yè)在污染物減排上的投入成番增加,弊端也逐漸暴露。
一方面,經(jīng)濟投入雖然增加了,但污染物減排效果并未成正比;另一方面,技術(shù)創(chuàng)新跟不上排放指標下調(diào)的速度,導(dǎo)致許多電廠采取的減排依靠單純的設(shè)備疊加、增加能耗等手段來實現(xiàn),“以耗能換取減排。”正是清楚地看到了上述環(huán)保與節(jié)能、經(jīng)濟之間存在的悖論,陳澤民認為,“超凈首先應(yīng)是節(jié)能超凈。”因此,上海龍凈推出的單塔多區(qū)技術(shù)均通過對傳統(tǒng)技術(shù)的顛覆性創(chuàng)新,走出“耗能減排”的誤區(qū),在輕松實現(xiàn)超低排放的同時,為電廠節(jié)約投資、占地和能耗。
“單塔雙區(qū)高效脫硫除塵技術(shù)”是將原本脫硫裝置中獨立的吸收區(qū)和氧化區(qū),也就是“塔+罐”通過增設(shè)雙區(qū)自動調(diào)節(jié)裝置,簡化為一個塔。并對吸收塔漿池部分進行重大變革,在吸收塔漿池部分設(shè)置雙區(qū)調(diào)節(jié)器和射流攪拌系統(tǒng),使得吸收塔漿池可以維持上下兩種不同pH值環(huán)境的區(qū)域,分別滿足氧化和吸收所需,即實現(xiàn)“單塔雙區(qū)”。
與早前脫硫裝置單塔單區(qū)、“1塔+1罐”的布置方式不同,單塔雙區(qū)讓常規(guī)的單區(qū)單回路系統(tǒng)達到雙區(qū)雙回路循環(huán)系統(tǒng)的優(yōu)點,從而提高脫硫系統(tǒng)的脫除效率和氧化效果。
當(dāng)然,單塔要實現(xiàn)高脫硫效率,必須保證塔內(nèi)漿液的覆蓋率更高和霧滴粒徑更小。為此,龍凈采取了六大強化措施。例如,設(shè)置多層噴淋層,保證煙氣在塔內(nèi)橫截面上能得到充分的洗滌;適當(dāng)降低噴嘴流量,提升整體覆蓋率;選用特殊的單向雙頭噴嘴,提高噴淋覆蓋范圍和二次霧化效果等。
在這些強化措施的齊力作用下,高含硫場合也可實現(xiàn)99.3%以上的高脫硫效率。
大唐河北馬頭電廠的實際運行情況見證了這種單塔雙區(qū)技術(shù)的高脫硫率。該廠設(shè)備部脫硫主任劉清杰在會上介紹,該廠9號機組30萬千瓦脫硫改造項目從今年9月1日正式開始,僅用59天就完成了改造。11月2日脫硫系統(tǒng)進入168小時試運期間,機組保持滿負荷運行,當(dāng)入口二氧化硫濃度在4000毫克標立方左右時,開啟三臺循環(huán)泵即可達到99.3%~99.5%的脫硫效率,出口二氧化硫濃度在20~30毫克標立方之間;當(dāng)入口濃度增加至5000毫克標立方時,開啟5臺循環(huán)泵后出口濃度在20毫克標立方以下,脫硫效率超過99.6%。“隨后,西安熱工研究院有限公司對我廠9號機組脫硫系統(tǒng)進行了性能測試,測試期間二氧化硫入口濃度平均值為4886.3毫克標立方,脫硫效率平均值為99.7%。遠遠超過改造的預(yù)期。”“另外,從改造場地及工期上考慮,單塔雙區(qū)技術(shù)僅在吸收塔原址上改造,可以有效節(jié)約改造場地,同時將改造工期控制在一個大修期內(nèi),有效地減少了停機造成的損失。”劉清杰介紹。
其實,這僅是單塔雙區(qū)技術(shù)具備高經(jīng)濟性的表現(xiàn)之一。記者了解到,該技術(shù)因為無需塔外罐(塔)及配套設(shè)施,不僅節(jié)約大量投資,還具有巨大的節(jié)能效益,以一臺30萬千瓦機組為例,每小時可節(jié)省電耗約200千瓦時。且能節(jié)約占地面積,一臺30萬千瓦機組可節(jié)約占地500平方米以上,一臺60萬千瓦機組可節(jié)約占地700平方米以上。而且,由于系統(tǒng)簡單,檢修方便,運行維護費用也能省出一大筆。
這并非龍凈注重技術(shù)經(jīng)濟性的孤例。
據(jù)記者了解,上海龍凈在會上推出的單塔三區(qū)超凈脫硫除塵技術(shù)、高效雙混SCR煙氣脫硝技術(shù)和脫硝催化劑再生技術(shù),均立足在實現(xiàn)超低排放的同時,最大限度地為電廠節(jié)省能耗、節(jié)約投資。正如陳澤民所說,“目前電廠承受著巨大的環(huán)保壓力,其所帶來的經(jīng)濟壓力也不容小覷。技術(shù)廠商應(yīng)讀懂用戶真正的需求,在技術(shù)創(chuàng)新過程中緊扣節(jié)能、節(jié)約。”
引領(lǐng)電廠走多污染物協(xié)同治理之路
“通過馬頭項目的投運,龍凈單塔雙區(qū)技術(shù)得到了良好的工程驗證,期望該技術(shù)可以獲得更多的應(yīng)用,造福社會。”當(dāng)劉清杰說出這番話,坐在臺下的與會人員受到了巨大的觸動,爆發(fā)出一陣熱烈的掌聲。
對于龍凈而言,將好的技術(shù)推向市場,為環(huán)保工作造福并非唯一的目標。“龍凈發(fā)展到現(xiàn)在,已經(jīng)不僅僅拘泥于企業(yè)自身的發(fā)展,更承擔(dān)著引領(lǐng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)健康、可持續(xù)的責(zé)任。”陳澤民表示,目前電力行業(yè)正進入一個新的環(huán)保局勢,傳統(tǒng)的環(huán)保理念已不能匹配新的發(fā)展形勢。“此時,我們必須形成并接受新的環(huán)保觀念。”記者發(fā)現(xiàn),上海龍凈在會上所推出的技術(shù),無不指向一個核心———引領(lǐng)電廠走向多污染物協(xié)同治理之路。
陳澤民向記者介紹,目前大家在談?wù)摮团欧艜r將重心都放在了二氧化硫、氮氧化物和煙塵的控制上,忽略了其還包括其他附加指標,如三氧化硫、氯化氫、汞的排放等。而以往電廠“控制一個指標就加一個設(shè)備”的被動型環(huán)保改造思路,導(dǎo)致電廠的環(huán)保設(shè)備像“葫蘆串”一樣,越加越越長,使本來十分窄小的爐后變得擁擠不堪。
“超凈必須是協(xié)同超凈。”陳澤民說,目前的環(huán)保形勢要求電廠必須改變傳統(tǒng)觀念,將整個環(huán)保設(shè)施作系統(tǒng)性地考慮,實現(xiàn)多污染物協(xié)同治理。
上海龍凈推出的“單塔三區(qū)超凈脫硫除塵技術(shù)”就是一座超凈“協(xié)同塔”,它把濕電置于脫硫塔頂,從空中解決場地問題,把脫硫、煙塵和多種污染物協(xié)同到一個塔內(nèi)治理,將傳統(tǒng)脫硫塔升級為集脫硫、除塵、除霧、脫除三氧化硫及PM2.5顆粒為一體的綜合治理裝置。
據(jù)了解,隨著《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014~2020)》提出將燃煤機組的煙塵排放控制在10毫克標立方以內(nèi),不僅對常規(guī)干式除塵器提出了巨大的挑戰(zhàn),安裝在除塵器之后的濕法煙氣脫硫裝備也難以獨善其身。
而濕法脫硫雖然對粉塵具有一定的洗滌脫除效果,但其外排煙氣由于含石膏漿液及鹽類,不可避免地對粉塵控制形成負貢獻;同時,煙氣脫硝系統(tǒng)會加重?zé)煔庵腥趸虻暮浚?jīng)過脫硫塔后形成的三氧化硫氣溶膠無法得到有效脫除,排放后就會成為PM2.5顆粒的重要組成。因此,為了讓煙塵經(jīng)過脫硫塔之后仍然滿足超低排放的要求,電廠通常在脫硫塔之后加裝濕式電除塵器對粉塵排放做最后的把關(guān)。
“濕式電除塵器對脫除硫酸霧的效果有目共睹,但由于這是在脫硝、除塵、脫硫之外額外增加的設(shè)備,上述提及的增加占地、投資、能耗等種種問題也不可避免。”陳澤民說。那么,有沒有一種可能,既能保留濕式電除塵器的作用,又能克服這些已知的問題?上海龍凈用創(chuàng)新為這個命題給出了答案———其革命性地將濕式電除塵器放到了脫硫塔之上。該技術(shù)與“前置除塵器+脫硫塔+后置濕電”相比,不僅減少了除塵或電袋投資,節(jié)省占地40%以上,而且能耗小,重要的是省去了獨立后置濕電所需配套的水中和、水處理設(shè)備,以及煙道連接等各種消耗。
河北建投邢臺國泰發(fā)電有限責(zé)任公司生產(chǎn)技術(shù)部副主任安江濤對該技術(shù)贊不絕口。據(jù)他介紹,該公司11號機組在對除塵系統(tǒng)進行提效改造時,經(jīng)過多方對比采用了上海龍凈的單塔三區(qū)超凈脫硫除塵技術(shù)。“濕式電除塵器與原有脫硫吸收塔采用上下一體式布置方式,放置于吸收塔頂部,既解決了布置場地難題,也有利于降低系統(tǒng)煙氣壓損,同時沖洗水系統(tǒng)簡單,易于維持用水平衡。”排放情況也非常理想。11月12日,該機組濕式電除塵器正式進入熱態(tài)調(diào)試階段,現(xiàn)已正式投運。經(jīng)初步測試,在吸收塔入口粉塵濃度接近50毫克標立方時,濕式電除塵器入口煙塵濃度在35毫克標立方,濕電出口煙塵濃度為3~5毫克標立方,總除塵效率大于88%,濕式電除塵器效率大于83%,達到并超過除塵效率保證要求。
“且石膏雨問題得到顯著改善,實踐證明該技術(shù)具有大幅降低脫硫出口凈煙氣煙塵的效果。”安江濤說。
“超凈是終端超凈。”陳澤民認為,超凈排放考量的歸根結(jié)底還是煙氣終端的排放。只要把好終端這道關(guān)卡,就可以起到事半功倍的效果。而單塔三區(qū)超凈脫硫除塵技術(shù)作為當(dāng)前終端協(xié)同把關(guān)最理想的方案,在多污染物協(xié)同處理方面能力不俗。據(jù)記者得到的數(shù)據(jù),其可實現(xiàn)粉塵控制在5~10毫克標立方,三氧化硫和PM2.5超細粉塵控制效率可達70%~90%,脫漿效率高于99%,汞排放控制效率可達60%以上,可謂一座名副其實的超凈“協(xié)同塔”。
“龍凈出于對市場負責(zé)的態(tài)度,認為一項技術(shù)在大幅推廣之前必須經(jīng)過大量的工程應(yīng)用。目前,單塔三區(qū)超凈脫硫除塵技術(shù)已經(jīng)過了多個工程實際運行,可以保證電廠只用脫硝、除塵、脫硫三個‘葫蘆串’就能解決當(dāng)前提出的‘503510’要求,并可實現(xiàn)多污染物的高脫除率。”陳澤民表示,隨著環(huán)保嚴格執(zhí)法深入推進,污染入罪、污染入刑將逐步加大力度。今后,若無法達標排放將面臨巨額罰款乃至刑事處罰,這就要求任何技術(shù)方案在任何時候、任何條件下都能經(jīng)得起嚴格監(jiān)測和嚴格執(zhí)法。“單塔三區(qū)技術(shù)由于協(xié)同效率高,對煤種和工況變化適應(yīng)能力強,自身運行安全可靠,將它作為多污染物終端把關(guān)沒備在任何時候都經(jīng)得起環(huán)保監(jiān)測,真正做到超凈就是安全超凈。”

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