安慶石化廢劑密閉回收環(huán)保無污染
7月21日,安慶石化煉油一部裂解裝置煙氣電除塵環(huán)保單元現(xiàn)場(chǎng),近13噸廢催化劑從煙氣電除塵末端設(shè)備儲(chǔ)灰罐中卸出打包,實(shí)現(xiàn)廢劑密閉回收,并由資質(zhì)廠家人員運(yùn)出無害處理。
為貫徹落實(shí)新《環(huán)境保護(hù)法》,該部上下樹立“保護(hù)環(huán)境,責(zé)任在我”意識(shí)、充分發(fā)揮煙氣電除塵環(huán)保功能,跟蹤優(yōu)化煙氣電除塵效率、做好廢劑無塵打包,確保再生煙氣中廢劑密閉回收,保護(hù)周邊環(huán)境無污染。
該部裂解裝置再生器注入的主風(fēng)量每分鐘高達(dá)近1200標(biāo)準(zhǔn)立方米,由于再生器內(nèi)線速高,催化劑顆粒小,煙氣經(jīng)過再生器上部旋風(fēng)分離器排出時(shí),仍不可避免攜帶催化劑粉塵,該廢劑是環(huán)境污染源之一。
為執(zhí)行大氣污染物排放新國標(biāo),集團(tuán)公司和安慶石化大力實(shí)施“碧水藍(lán)天”環(huán)保規(guī)劃,裂解裝置煙氣電除塵環(huán)保項(xiàng)目建成落戶并投用后,每小時(shí)能處理煙氣近66300標(biāo)準(zhǔn)立方米,粉塵脫除率達(dá)到90%以上,每年催化劑粉塵脫除能力近473噸,確保排放煙氣中的粉塵含量低于50毫克/標(biāo)準(zhǔn)立方米新國標(biāo)。
為確保煙氣電除塵效率,該部通過在線分析、采樣分析,跟蹤監(jiān)控?zé)煔夥蹓m含量,在確保安穩(wěn)生產(chǎn)的前提下,積極優(yōu)化再生器各部位主風(fēng)分配量、再生器料位等工藝參數(shù),源頭上盡量減少煙氣中廢劑帶出量,減輕下道環(huán)保工序煙氣電除塵負(fù)荷。此外,該部職工嚴(yán)格按照煙氣電除塵操作規(guī)程,積極優(yōu)化煙氣進(jìn)出電除塵器的壓差,提高煙氣電除塵效率,并跟蹤排查煙氣電除塵電場(chǎng)異常、除灰電磁閥泄漏和不動(dòng)作等隱患,確保煙氣電除塵正常運(yùn)行。
裂解裝置煙氣電除塵環(huán)保工藝通過輸灰系統(tǒng),將廢催化劑粉塵全部集中到儲(chǔ)灰罐。該部職工精心監(jiān)控DCS操作畫面上儲(chǔ)灰罐廢劑料位,在儲(chǔ)灰罐料位偏高時(shí),及時(shí)配合資質(zhì)廠家人員,用罐底半自動(dòng)包裝機(jī),給廢催化劑無塵打包,實(shí)現(xiàn)密閉回收。

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