蔗渣鍋爐吃“細(xì)糧” 減排又省錢
廣西壯族自治區(qū)9個地市環(huán)保局負(fù)責(zé)人和100多家制糖企業(yè)負(fù)責(zé)人近日來到南寧市伶俐糖廠現(xiàn)場學(xué)習(xí),因為這個糖廠的一臺蔗渣鍋爐吃上了“細(xì)糧”,一個榨季節(jié)約投入超過600萬元,取得了環(huán)境與經(jīng)濟(jì)效益雙贏的效果。
蔗渣鍋爐吃“粗糧”,導(dǎo)致熱效低、排放煙氣不達(dá)標(biāo)
近年來,廣西的甘蔗種植面積超過68萬公頃,年產(chǎn)糖量600多萬噸,產(chǎn)值超過400億元,占全國糖產(chǎn)量2/3以上,穩(wěn)居全國首位。但是,蔗渣鍋爐“前端熱效低、末端治理難”這道難題長期困擾著制糖企業(yè)。
長期以來,傳統(tǒng)蔗渣鍋爐的燃料蔗渣粗細(xì)不分,由于粗渣無法在鍋爐內(nèi)更好地燃燒,導(dǎo)致排放的煙氣溫度以及煙氣中的粉塵濃度偏高。
此外,由于制糖行業(yè)一直沒有應(yīng)用成功的蔗渣烘干設(shè)備,使得入爐蔗渣的平均水分居高不下,導(dǎo)致出現(xiàn)蔗渣的熱值和鍋爐的熱效率偏低、排放煙氣中的氮氧化物濃度過高等一系列問題。
鍋爐吃“粗糧”,就讓制糖企業(yè)陷入“兩難”的境地,一方面為了滿足生產(chǎn),需要消耗大量的能源;另一方面,由于產(chǎn)生大量的煙塵和氮氧化物,又必須投入更多的資金治理煙氣,直接影響了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。
對此,廣東粵威環(huán)境技術(shù)有限公司將攻關(guān)的突破口瞄準(zhǔn)了前端污染物,自主開發(fā)出“蔗渣鍋爐烘干噴燃系統(tǒng)”,成功解決了這一問題。
粵威環(huán)保公司負(fù)責(zé)人裴宜信介紹,“蔗渣鍋爐烘干噴燃系統(tǒng)”按照“烘干——篩選——破碎——送料——燃燒”的流程運行,蔗渣經(jīng)鎖氣式投料機進(jìn)入到烘干機,烘干機可將蔗渣的平均水分降低5%以上。
同時,蔗渣經(jīng)過篩選,直徑低于3毫米的細(xì)渣直接由熱風(fēng)送料機送入鍋爐燃燒,而粗渣則進(jìn)入破碎機破碎成細(xì)渣,再送入鍋爐燃燒。最后,烘干機和熱風(fēng)送料機所需的熱源則均由鍋爐系統(tǒng)提供。
讓鍋爐吃上“細(xì)糧”后,水分含量低的細(xì)微蔗渣顆粒在鍋爐內(nèi)得到了充分燃燒,直接解決了蔗渣熱值低、燃盡率低,鍋爐熱效率低,以及排煙溫度高、氮氧化物和細(xì)微顆粒物濃度高等一系列問題。
清潔燃燒項目一個榨季節(jié)約開支逾600萬元
2016年,南寧糖業(yè)股份有限公司與粵威環(huán)保公司合作實施“鍋爐節(jié)能提標(biāo)清潔燃燒項目”,共投入600多萬元,在南寧糖業(yè)伶俐糖廠的2號鍋爐加裝了“蔗渣鍋爐烘干噴燃系統(tǒng)”。
伶俐糖廠廠長譚寶枝告訴記者,一個榨季運行下來,效果出乎意料。與未加裝這一系統(tǒng)的1號鍋爐相比,2號鍋爐具有節(jié)約燃料、減少煙氣排放、無需脫硝處理等三大優(yōu)勢。
據(jù)測算,加裝新系統(tǒng)的2號鍋爐入爐蔗渣平均水分從約46%下降到40%左右,蔗渣低位熱值由每千克8439千焦,提高到每千克9499千焦左右,標(biāo)煤耗由4.3降低到3.8以下,蔗渣打包率則由5%提高到8.5%以上,一個榨季可減少蔗渣消耗兩萬噸。
此外,2號鍋爐的煙氣標(biāo)態(tài)流量由每秒52.27立方米降至每秒37.01立方米,每秒減少15.26立方米,煙氣中的氮氧化物平均濃度也由每立方米350毫克左右降低到每立方米100毫克左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)。既節(jié)約了一大筆脫硝治理費用,又實現(xiàn)了氮氧化物排放總量和濃度的雙下降。
據(jù)統(tǒng)計,2號鍋爐1個榨季就減少煙氣排放總量約1.38億立方米,減排氮氧化物約115.6噸,節(jié)約各項開支600多萬元,不僅收回了全部投資成本,又實現(xiàn)了節(jié)能降耗、減排增效的目標(biāo)。

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