冷軋電鍍鋅廢水處理
1 廢水來(lái)源及水質(zhì)
電鍍鋅機(jī)組生產(chǎn)工藝中,為提高產(chǎn)品質(zhì)量,對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行了改進(jìn),導(dǎo)致大量的Zn2+隨廢水排出,從而使酸堿廢水處理系統(tǒng)中排放水Zn2+超標(biāo)排放標(biāo)準(zhǔn)為≤4 mg/L,平均為14.26~9.71mg/L,造成月繳排污費(fèi)20~30萬(wàn)元;另一方面造成了資源浪費(fèi)。引起排水鋅含量超標(biāo)的廢水主要來(lái)自機(jī)組中的溶鋅坑和廢水坑,水質(zhì)變化無(wú)規(guī)律,其成份詳見(jiàn)表1。
因此有必要在加強(qiáng)工藝控制管理的同時(shí),對(duì)冷軋含鋅廢水進(jìn)行治理,同時(shí)設(shè)法對(duì)鋅進(jìn)行回收利用。
2 中和—薄膜過(guò)濾工藝的確定
某冷軋廠電鍍含鋅廢水處理,受總圖布置的局限,最大可利用面積為600m2,由于處理水量較大,若采用中和—沉淀法,占地面積需800 m2以上。經(jīng)比較并考慮到寶鋼實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中現(xiàn)代化技術(shù)水平、現(xiàn)場(chǎng)總圖布置及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)選擇采用了中和—過(guò)濾法,使占地面積降至400 m2。雖然中和—過(guò)濾法的單元技術(shù)是成熟的,但作為大型工業(yè)的整體廢水處理系統(tǒng),尚不多見(jiàn)。設(shè)計(jì)方案中采用先進(jìn)的膜分離技術(shù)即薄膜液體過(guò)濾器,國(guó)內(nèi)尚無(wú)應(yīng)用于處理電鍍含鋅廢水的先例。為慎重起見(jiàn),先進(jìn)行了必要的模擬試驗(yàn),探索運(yùn)行條件,如濾前廢水的pH、濾脫精度、濾速,以確定合適的設(shè)計(jì)參數(shù)。
2.1 設(shè)計(jì)參數(shù)
廢水處理量:120~150 m3/h
廢水水質(zhì):詳見(jiàn)表1
中和反應(yīng)pH控制值:8.5~9.0
石灰乳制備能力:20 m3/h
石灰乳濃度:8%~10% Ca(OH)2
壓縮空氣用量:35 m3/min,壓力為0.2 MPa
薄膜過(guò)濾器過(guò)濾膜孔:0.5 μ
薄膜過(guò)濾器過(guò)濾壓力:0.1~0.2 MPa
過(guò)濾清液Zn2+濃度(或含量):Zn2+≤4 mg/L

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